XX電廠脫硫增壓風機變頻改造可行性研究報告

2021-09-23 13:23:02 字數 4659 閱讀 3539

大唐***發電有限責任公司

技術工作(方案、措施、匯報、請示、總結)報告

題目:#1、2爐增壓風機變頻改造可行性研究報告

編寫:***

初審:審核:

審定:批准: 2023年09月 19 日

一、前言

(一)專案名稱:#1、2爐增壓風機變頻改造可行性研究報告

(二)專案性質:技術改造

(三)可研編制人:***

(四)專案負責部門:裝置部

(五)專案負責人:

二、專案提出的背景及改造的必要性

(一)承擔可行性研究的單位:裝置部電氣專業

(二)專案提出的背景:

#1、2爐脫硫有二台型號為ant37e6,流量為1836288nm3/h,電機功率為1800kw,轉速為490r/min的靜葉可調軸流式增壓風機,在機組開停機過程中,增壓風機出力有剩餘;另外,由於我廠處於電網的末端,機組長期處於調峰執行狀態,負荷不能長期保證滿載,需調整增壓風機靜葉來保證增壓風機執行中流量的需要,由於增壓風機本身不能調整轉速,造成了電能的浪費。

(三)專案進行的必要性:

通過對增壓風機進行變頻改造,通過調整增壓風機電機的轉速,實現增壓風機流量的調整,既滿足了執行工況的需要,又節約了電能,尤其是開停機和低負荷工況時,大大降低電機的功耗。

(四)調查研究的主要依據、過程及結論:

1. 風機在不同頻率下的節能率

風機是傳送氣體的機械裝置,是將電動機的軸功率轉變為流體的機械能的一種機械。從流體力學原理得知,風機風量與電機轉速功率相關:風機的風量與風機電機的轉速成正比,風機的風壓與風機電機的轉速的平方成正比,風機的軸功率等於風量與風壓的乘積,故風機的軸功率與風機電機轉速的三次方成正比(即風機的軸功率與供電頻率的三次方成正比):

根據上述原理可知改變風機的轉速就可改變風機的功率。

例如:將供電頻率由50hz降為45hz,則p45/p50=453/503=0.729,即p45=0.729p50

將供電頻率由50 hz降為40hz,則p40/p50=403/503=0.512,即p40=0.512p50

2、增壓風機的變頻節能改造:

增壓風機在設計時是按最大工況來考慮的,在實際使用中大部分時間風機都需要根據實際工況進行調節,傳統的做法是調整靜葉的方式進行調節,這種調節方式增大了系統的節流損失,在啟動時還會有啟動衝擊電流,且對系統本身的調節也是階段性的,調節速度緩慢,減少損失的能力很有限,也使整個系統工作在波動狀態;而通過在風機上加裝變頻調速器則可一勞永逸的解決好這些問題,可使系統工作狀態平緩穩定,並可通過變頻節能收回投資。

(五)原系統或裝置的基本情況:

1. 擬進行檢修的系統或裝置的基本情況說明:

#1、2爐脫硫的增壓風機為靜葉可調軸流風機,成都電力機械廠生產,型號為ant37e6,流量為1836288nm3/h,配套電機為湘潭電機廠生產,型號為ykk800-12w,電機功率為1800kw,轉速為490r/min,額定電流220.8a。

2. 系統或裝置簡述:

增壓風機是在火電廠濕法脫硫工藝系統中,用於克服煙氣流經原煙道、煙氣換熱器(ggh)、吸收塔、淨煙道、擋板門等整個脫硫系統阻力的裝置。系統每台爐配置一台增壓風機,鍋爐煙道尾部煙氣經增壓風機公升壓後進入吸收塔脫除大部分so2、煙塵、氮氧化物、重金屬等大氣汙染物,然後經煙囪排向大氣

3. 銘牌:

增壓風機型號:ant37e6,490r/min,流量1836288n m3/h

增壓風機電機型號:ykk800-12w ,1800kw ,6kv,220.8a,496r/min

4. 製造商:

增壓風機:成都電力機械廠

增壓風機電機:湘潭電機股份****

5. 投產日期:

2023年10月

6. 技術狀況及其他有關技術引數:

增壓風機隨機組執行工況變化,增壓風機的流量及增壓風機電機電流的引數變化如下表:

7. 執行簡歷:#1、2機組增壓風機隨機組2023年投運以來,一直執行,當機組負荷發生變化時,通過調整增壓風機靜葉開度調節流量。

(六)存在的主要問題:

1. 缺陷情況的記錄和敘述:

只要機組執行,增壓風機的流量就為額定工況,執行中根據工況的變化通過調整增壓風機靜葉開度來滿足需求,極大的浪費了電能,提高了廠用電率,減少了上網電量,影響我廠經濟效率。

2.安全生產:無

3.系統匹配:無

4.環境保護:無

5.節能降耗、提高經濟性:

增壓風機變頻調速改造完成後,在系統工況發生變化時,通過調整電機轉速,從而實現增壓風機流量的調整,電機輸入頻率降低,轉速減慢,從系統吸收和消耗的功率同比減少,可以節約電能,降低廠用電。

(七)通過專案的實施需要解決哪些問題:

通過對#1、2機組的增壓風機電機進行變頻調速改造,在機組開停機和負荷變化時,可實現增壓風機流量的平穩調整,減少了電機損耗。

三、方案論證

方案一:

採用變頻自動切換為工頻方式的變頻調速系統

在增壓風機高壓回路上通過串接變頻器,採用一拖一旁路的配置方式,保留原工頻系統且與變頻系統互為備用,調節方式均為閉環調節。當高壓變頻器發生故障時,增壓風機可以通過自動切換旁路開關工頻執行,並可在變頻器故障排除後重新投入使用時,通過人工給出切換指令,切回變頻執行方式,。

一拖一自動切換旁路工頻執行方案:

此方案是一拖一自動旁路的典型方案,原理是由2臺高壓隔離開關qs1、qs2,兩台真空斷路器qf1、qf2及一台真空接觸器km1組成(見上圖,其中q1為原高壓開關櫃內的斷路器)。其工作原理為:變頻執行時,qf1和km1處於合通狀態,qf2處於分斷狀態,當人工給定切換指令或者系統出現重故障時,變頻器自動分斷qf1和km1,然後合通qf2,電動機進入工頻執行狀態。

當需要變頻器重新投入使用時,人工給出切換指令,變頻器先合通qf1,變頻器進入預充電狀態,變頻器充電就緒以後自動執行並斷開qf2,當確認qf2斷開後合上km1,變頻器檢測電動機的狀態,並以檢測到的轉速開始將電動機帶回50hz執行工況,此時使用者需重新調節節流裝置和變頻器的給定頻率以滿足工況。

優點:大幅度減少電機能耗,減小啟停時對電機的衝擊,延長電機使用壽命,在檢修變頻器時,有明顯斷電點(隔離刀閘qs1和qs2),能夠保證人身安全,同時工變互切功能使變頻器在出現重故障時不會導致電動機停運,保證了電機供電的連續性及脫硫投運率。

方案二:

採用手動切換功能的變頻調速系統

此方案是一拖一手動旁路的典型方案,原理是由3個高壓隔離開關qs1、qs2和qs3組成(見左圖,其中qf為原高壓開關櫃內的斷路器)。要求qs2和qs3不能同時閉合,在機械上實現互鎖。變頻執行時,qs1和qs2閉合,qs3斷開;工頻執行時,qs3閉合,qs1和qs2斷開。

斷路器和高壓隔離開關互鎖,防止誤操作。

優點: 大幅度減少電機能耗,減小啟停時對電機的衝擊,延長電機使用壽命,在檢修變頻器時,有明顯斷電點,能夠保證人身安全,同時也可手動使負載投入工頻電網執行,造價低等優點。

(一) 改造後預期達到的效果:

就節能環節而言,方案一與方案二效果相同變頻節能系統(裝置)在各類調速系統中使用時其節能效果對於單台裝置可做到20-55%。

機組長期調峰執行中,增壓風機電機長期基本額定執行,流量控制只能通過調整增壓風機靜葉開度來實現,電機做了很多無用功,浪費了電能,裝置承擔了無用的損耗。兩種方案均通過調節增壓風機電機轉速實現增壓風機流量任意調節,可以節約電能,降低廠用電率。

(二) 是否需要停機停爐或結合機組大、小修等:

需要。(三) 從技術、經濟、效果等方面論證其實施可行性、合理

性、存在問題和解決辦法:

兩種改造方案均採用密閉迴圈風冷式變頻調節裝置,採用變頻調速調節流量節電可達20%到60%。變頻改造完成後,解決機組長期調峰執行中,增壓風機電機長期基本額定執行,流量控制只能通過調整增壓風機靜葉開度來實現,電機做了無用功,浪費了電能,裝置承擔了無用的損耗。通過調節增壓風機電機轉速實現增壓風機流量可任意調節,可以節約電能,降低廠用電。

(四) 要求定量、準確地對其效能指標、投資費用、效益作

出綜合比較:

方案一:

主裝置費用:

增壓風機電機變頻器調速改造後,每台機按當前的負荷狀況,每年按執行5500小時計算(2023年#1機組利用小時數為5500小時),其中180mw的執行時間約佔30%,300mw的執行時間約佔30%,200mw和250mw的執行時間約各佔20%,改造後,比照幫浦的流量(機械負荷的情況)計算電機的功耗,每年節約的電能計算如下:

δp=1800×(1-1444÷1836)×5500×30%+1800×(1-1517÷1836)×5500×20%+1800×(1-1786÷1836)×5500×20%

=(0.066+0.042+0.006)×1800×5500

= 1069200kwh

我廠2023年機組發電量為22.4億度,機組執行小時數為5500小時,經變頻改造後,按15%的節電率計算,節約電能:

δp=1800×5500×15%

=1485000kwh

綜合以上兩種演算法,增壓風機改造後,每台每年約可節約電能100~140萬度,按目前電價最多可節約61.6萬多元。

方案一對於保證系統執行的連續性、穩定性及脫硫投運率有著明顯的優勢,在變頻裝置出現重故障後,能瞬時自動切換至工頻執行,無需人工進行倒換操作,在變頻裝置故障排除後,又可自動通過給定指令切換至變頻執行,避免了切換工頻後需待停機方可切回變頻而導致的廠用電損耗。

方案二:

主裝置費用:

單從節能方面方案二與方案一一致,主材料費用兩台增壓風機較之方案一少花費20萬元,共計276萬元,但其由於採用手動切換,對於脫硫投運率不利,增加了執行人員的工作量,增加了誤操作的可能性,並且在手動切工頻後需等停機方可再次切回變頻,造成不必要的電能損失。

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