夏季生產總結

2021-03-15 01:38:44 字數 4207 閱讀 4021

催化裝置夏季

(7~9月份)

編制: 陳晗

審核:執行二部催化區塊

2023年10月4日

一、夏季生產情況

催化裝置執行狀況良好,夏季生產累計執行92天,加工原料362320噸,平均每天加工3938噸,平均加工負荷為103.5%。反應、分餾、穩定操作平穩,汽、柴油出裝置溫度控制≯40℃,油漿固含量及產品質量合格,穩定汽油辛烷值平均為90.

37(研究法),辛烷值環比提高0.57個單位,呈穩定上公升趨勢。

7月10日23:50配合更換氣壓機錯油門,催化裝置降量至120t/h;受公司成品油銷售影響,7月21日裝置加工量由160t/h降低至155t/h;受加氫裂化裝置停工影響,7月23日催化裝置原料性質大幅變輕, 8月6日加氫裂化裝置開工,至8月7日9:30催化原料性質逐漸恢復,原料密度由0.

801 g/cm3上公升至0.810 g/cm3;8月裝置執行整體平穩。本季度裝置加工量由155t/h至175t/h調整較為頻繁,操作引數變化控制平穩。

二、生產技術分析

2.1、操作情況

1)反再系統操作情況

催化裝置反再系統操作較為平穩,加工量控制155~175t/h,平均加工量為164t/h,,原料油殘炭平均為3.80(最大值4.65,最小值3.

15),殘炭值環比降低0.06,反應溫度控制在512±1℃,再生床溫控制675±2℃,煙機入口開度60°,三旋出口顆粒濃度維持在80~110mg/m,其它各操作引數控制平穩。

7月10日23:50配合更換氣壓機錯油門,催化裝置降量至120t/h;受公司成品油銷售影響,7月21日裝置加工量由160t/h降低至155t/h;受加氫裂化裝置停工影響,7月23日催化裝置原料性質大幅變輕, 8月6日加氫裂化裝置開工,至8月7日9:30催化原料性質逐漸恢復,原料密度由0.

801 g/cm3上公升至0.810 g/cm3。受催化原料性質變化較大及裝置加工量頻繁調整影響,裝置操作難度較大。

催化裝置原料性質變化趨勢

2)分餾、穩定系統運**況

分餾、穩定系統執行平穩,各項工藝引數受控,產品質量完成較好,三季度環境溫度全年最高,班組加強機幫浦現場檢查,定期各冷卻器進出口溫度測量、監控,靈活調節冷卻器迴圈水量,保證各工藝介質冷後溫度能滿足現操作要求,8、9月執行中分餾塔頂冷後溫度已達到上限,操作中加強溴化鋰及分餾塔頂空冷e2204a-l執行維護,保證裝置夏季平穩生產。

2.2、夏季生產執行分析

為保證裝置夏季執行安全平穩,著重做好以下工作:

1)解決穩定汽油輕組分揮發較大

因夏季氣溫較高,催化穩定汽油在出裝置溫度及蒸汽壓合格情況下,進罐區後揮發量較大,導致罐區可燃氣體報警儀頻繁報警,影響裝置安全生產。

針對以上夏季生產情況,7月5日降低穩定系統壓力由1.02mpa至1.01mpa,提高解吸塔底溫度至115℃,減少脫乙烷汽油c1、c2攜帶量;嚴格控制穩定塔底溫度166±1℃,並於每天早8:

30及晚8:30各排放不凝氣至幹氣系統1小時,減少穩定汽油c4組分含量,降低汽油蒸汽壓。經調整操作,罐區穩定汽油揮發量降低,可燃氣體減少,保障了公司的安全生產。

2)冷卻器迴圈水調節

隨著氣溫公升高,裝置迴圈水溫度逐漸上公升,各冷卻器冷卻效率有所下降,但裝置各冷後溫度均處於受控狀態,分餾塔冷後溫度控制在45~50℃,穩定塔頂冷後溫度控制在35~45℃,汽、柴油出裝置溫度受控;氣壓機、增壓機油溫35~40℃;主風機油溫達到33~36℃,且無控制餘量。

催化裝置迴圈水冷卻器管、殼程進出口溫度統計

裝置執行期間各型別冷卻器共計投用29臺。分析上表資料可知:

①油路冷卻合理。共計16臺冷卻器油路溫差大於8℃,佔投用冷卻器比例59.26%。

各工藝介質冷後溫度能滿足現操作要求,但分餾塔頂冷後溫度已達到上限,操作中需加強分餾塔頂空冷e2204a-l執行維護,減輕e205a-f冷卻負荷,如冷後溫度仍持續公升高應降低氣壓機反喘振流量,並優化裝置反再系統蒸汽用量,保證氣壓機入口溫度受控。

②迴圈水溫差不足。迴圈水共計6臺冷卻器迴圈水溫差大於5℃,佔投用冷卻器比例20.69%,其中補充吸收劑冷卻器e2314迴圈水溫差僅為0℃,而汽油溫差達到9℃,且迴圈水出口閥開度僅為1/5。

此種現象為補充吸收劑流量較低,冷卻器迴圈水量過大,迴圈水利用效率較低,操作中應在保證工藝介質冷後溫度受控前提下,降低迴圈水節流量,相應可提高其餘冷卻器的迴圈水用量,做到迴圈水的高效、合理利用。但因部分冷卻器換熱面積較大,與實際生產存在偏差,操作中迴圈水閥截流量過大易導致迴圈水流速過低,管束結垢加劇,易造成垢下腐蝕導致換熱器內漏。故迴圈水閥調節應與實際相結合,做到綜合判斷靈活調節。

③液化氣冷卻器偏流。現液化氣冷卻器e2309a-d為併聯流程,e2309b冷卻介質為溴化鋰制冷水,其餘三颱為迴圈水。液化氣冷卻器e2309a-d管、殼程溫差及手閥開度對比如圖:

由圖可知,①e2309b在液化氣全部投用的情況下,液化氣冷卻溫差達到21℃,冷後溫度達到29℃,冷卻效果優良。②e2309a/c/d在迴圈水全部投用,液化氣手閥開度分別為50%、20%、25%情況下,液化氣冷卻溫差均為8~7℃,迴圈水溫差均為2-3℃,而由此說明在取熱量相同的情況下,需通過液化氣手閥截流調整液化氣冷後溫度一致,液化氣冷卻器存在一定程度的偏流。

3)主風機振動較高

主風機、煙機夏季執行平穩,7月份隨氣溫公升高,主風機油溫維持在34~36℃,煙機後軸震動yia52474達到85~93μm,存在一定執行風險。

經分析煙機後軸振動較高主要原因為,煙機轉子存在缺陷,動平衡振動值較高;次要原因為,主風機油溫公升高,煙機軸承處油膜減薄,潤滑性能降低,加劇煙機後軸振動值公升高。

為防止煙機後軸振動持續公升高,引起煙機故障,操作中要求加強煙機震動監控,控制潤滑油溫度34~36℃;並提高發電迴圈水量,8至9月份隨環境溫度逐漸降低主風機油溫降低至30~33℃,煙機後軸振動yia52484為75~85um,

4)溴化鋰投用

5月份供風區塊維修保養溴化鋰製冷機,6月9日e2309b投用溴化鋰,截止 9月23日溴化鋰切除停用,夏季生產共計平穩執行105天,**制冷水溫度維持在15~20℃,夏季生產中穩定塔頂平均溫度為58.16℃,同比降低3.25℃;穩定塔頂平均壓力1.

05mpa,有效保證了穩定塔頂冷卻,為裝置夏季大加工量下安全平穩生產提供了基礎。

5)氣壓機更換錯油門

因氣壓機錯油門故障,造成氣壓機轉速不受控,氣壓機執行中存在以下風險:①氣壓機轉速大幅波動,沉降器壓力波動,沉旋跑劑至分餾塔;②氣壓機轉速突降,機組發生喘振、停機事故;③機組自保系統由速關閥保證,可保證在機組在聯鎖情況下的安全執行。

為降低裝置執行風險,要求反應內操加強汽輪機轉速監控,操作中控制主汽門開度訊號在45~55%。控制方式為:如主汽門開度<45%,反應內操通過dcs提高轉速設定值;如主汽門開度>55%,降低轉速設定值。

(設定轉速只需略高於或低於實測轉速);如氣壓機轉速大幅波動,至機組喘振或沉降器壓力突降,內操手動停機,按《氣壓機停機應急預案》處理。並召開關於氣壓機轉速波動的分析會,統一操作思路和應急處置方法。

6月30日氣壓機轉速出現大幅降低,沉降器放火炬,氣壓機入口流量降低,氣壓機喘振,操作波動中沉降器壓力由0.25 mpa降低至0.20mpa,沉降器料位最低至35t,最高至55t,處理過程發生沉降器跑劑,導致油漿固含量達到23g/l,加大油漿外甩至固含量正常。

為徹底消除氣壓機執行中的安全隱患,催化區塊編制氣壓機更換錯油門方案,於7月10日23:50催化裝置降量至120t/h,穩定系統三塔迴圈,氣壓機停機(停潤滑油)更換調速系統。

更換錯油門後,氣壓機轉速穩定在5950r/mim,中壓蒸汽流量9.5~10.8t/h,主汽門開度維持在45~65%,氣壓機排汽溫度≯60℃,真空度≮-0.

075mpa,氣壓機轉速及主汽門訊號值穩定,機組工況良好。

6)e2210a/b內漏排查

因1#水池含油量上公升,現場觀察為柴油洩漏所致。根據現場情況,檢查e2210a貧吸收油冷卻器存在內漏可能,對e2210a進出口迴圈水含油進行分析,確認e2210a內漏。

e2210a迴圈水含油分析

8月28日14:50切換e2210a至e2210b,18:10再次發現1#水池迴圈水含油量上公升,檢查發現e2210b出口迴圈水明顯含油。

遂將e2210b切換至e2210a,e2210b退油,8月29日給汽吹掃,8月31日加盲板檢修,9月8日e2210a檢修完畢,e2210a切換至e2210b,e2210b吹掃檢修。

經查e2210b冷卻器管束為2023年8月大檢修更換,2023年10月大檢修進行高壓水清洗後備用至今。e2210b堵管1根,堵管情況如下圖所示。由圖可知,洩漏管束所處位置為管束外側。

備用e2210b冷卻器內漏原因為e2210b更換管束過程可能存在管束吊裝過程外側管束受損情況,長時間備用後,受損管束腐蝕易造成洩漏情況。

e2210b堵管2根,堵管情況如下圖所示

e2210b堵管3根,堵管情況如下圖所示。

夏季生產方案

夏季安全生產 安保工作方案 目前首都北京已經進入夏季 在這個季節高溫 高濕雷雨天氣比較多,容易引發各類安全生產事故,為切實加強分公司安全生產工作管理,積極預防各類安全生產事故的發生,確保客戶單位和保安隊伍的安全穩定,在 夏季安全活動 中作為光大置業保安員來說責任重大,做好安保工作關係到大樓員工的正常...

夏季安全生產措施方案

現在正處於夏季高溫天氣,是事故高發季節。為了進一步加強安全生產管理,落實夏季各項安全生產措施,消除各種安全生產隱患,防止安全生產事故的發生,特制定如下措施 1 由於現在天亮的早,早上氣溫低,比較涼爽,可以提早工人早上的上班時間 而中午天氣炎熱,適當提早下班,午休時間適當延長,中午上班時間也相應推遲,...

夏季安全生產措施abc

隨著夏季的到來,施工生產作業將面臨雷雨 大風 高溫 乾燥等惡劣天氣的極大影響,施工人員體力消耗比較大,加上晚上休息不好,給生產作業增加了許多安全隱患。為保證夏季高溫和雨季的安全施工,消除事故隱患,確保職工的身體健康和生命安全,本專案部應針對夏季施工作業中的各項危險源特制定以下措施。1 用電的安全 夏...