賀駝煤礦調整主扇風機頻率安全技術措施

2021-03-04 09:49:24 字數 3580 閱讀 1134

為進一步節約用電,降低生產成本,根據鑫龍公司機電運輸部及礦領導的要求,在滿足井下風量的情況下,停運主扇風機的二級電機,調整主扇風機一級電機的執行頻率以達到節約用電的效果,為保證順利調整風機的頻率,特編制此安全技術措施。

2014 年 4 月日至

指揮中心設在排程室

總指揮:馮軍副總指揮:胡和平

指揮部成員:機電副總工程師、通風副總工程師、安全生產排程中心、安全監察部、機電運輸部、通風防突部、機電運輸隊及通風隊值班負責人

施工人員:通風機司機2名、維修工2名、機電運輸隊隊長

四、施工前準備

1.檢查兩台通風機的風板公升降絞車及導向輪的完好情況,以備在緊急情況下進行倒台。

2.檢查兩台通風機風板軌道,並在風板軌道上注油。

3.施工前檢查在用風機(2#風機)的執行狀態,檢查內容包括負壓、電機前後軸承溫度、風速、風量和風機振動情況等。

4.檢查備用風機(1#風機)情況,檢查內容包括風板及傳動裝置是否靈活、操作櫃各按鈕是否正常等。

5.施工前由安全生產排程中心匯報鑫龍公司排程室,鑫龍公司排程室同意後,方可施工,以防瓦斯超限誤報警。

6.施工前井下所有頭面一律停產,人員撤至進風大巷。

五、施工主要步驟

1、由通風防突部提前安排通風隊測風員在井下測風地點待命,根據地面主通風機房的施工情況及時統計反饋井下各頭面的風量。

2、通風機房通風機司機向排程室匯報,徵得排程室同意後,由機電運輸隊主通風機司機將2#風機一級電機頻率逐步上調,同時將2#風機二級電機頻率逐步降低,直至一級電機頻率調至50hz,二級電機頻率下調到0hz,然後停二級電機變頻器。(整個調整過程約需30秒)

3、 將一級電機頻率調整至50hz,二級電機停止運轉之後,首先觀察電機軸承溫度、定子溫度及變頻器內部溫度是否正常,如溫度異常超高,不具備施工條件,應立即停止施工,並向排程室匯報,同時恢復風機正常雙級運轉的頻率;如電機軸承溫度、定子溫度及變頻器內部溫度均正常,方可進行下一施工步驟。

4、將一級電機頻率調整至50hz,二級電機停止運轉之後,觀察並記錄主通風機房u型管水壓計的負壓數值,如負壓變大,說明井下風量有所增加,證明能夠達到此次施工目的;如負壓變小,說明井下風量降低,不能滿足井下用風,應立即恢復風機正常雙級運轉的頻率。

5、在一級電機頻率調整至50hz,二級電機停止運轉,主通風機房u型管水壓計的負壓數值變大的前提下,方可實施逐步降低一級電機的運轉頻率。

6、以每5hz逐步降低一級電機的運轉頻率,同時記錄地面主通風機房u型管水壓計的負壓數值。

7、調整到負壓數值與施工前的資料一致。

8、然後井下測風員對各頭面的風量進行測算,記錄風量資料後,反饋排程室、主通風機房。如風量不能達到要求,由總指揮決策立即採取有效措施;如風量達到要求,立即向排程室、主通風機房進行匯報。

9、整個施工結束後,由主通風機司機及時向排程室匯報,並記錄施工結束時間。

10、如要調整1#風機的頻率嚴格按調整2#風機頻率的主要步驟執行。

六、特殊情況下的應急處理方案

1.如在調整頻率時,變頻器出現故障,主通風機副司機應立即向排程室匯報,主司機立即將風機倒至備用風機,然後組織機電運輸隊對故障變頻器進行故障判斷和處理。

2.風機出現故障或其它原因造成兩台風機都不能正常啟動時,值班維修電工應在10分鐘內排除故障並啟動風機,若不能在10分鐘內啟動,立即由主司機匯報指揮中心,副司機通知電鉗工開啟風硐前方的防爆門進行自然通風。

七、安全技術措施

1.主通風機司機、機電運輸隊值班電工等現場施工人員,認真學習此安全技術措施,並簽字留名。

2.司機操作時,嚴格按照《主扇司機操作規程》進行操作。

3.施工現場操作每一步驟後的資料應及時記錄。

4.只有經生產排程中心同意後,方可施工。

5.風板處應安排2名電鉗工待命,以防出現緊急情況需要倒台,現場觀察風板的公升降情況,如風板不能正常公升降,應及時採用人工方法進行處理。

6.監控中心值班人員要注意觀察主扇調整前後30分鐘內井下風量、負壓、瓦斯濃度變化的情況,尤其是採煤工作面、各煤巷掘進頭瓦斯濃度的變化,如有異常情況,必須及時向安全生產排程中心匯報,並立即採取有效措施進行處理。

7.風機調整頻率前、後,通風隊及時對井下主要通風巷道進行測風,掌握井下風量變化情況。如風量不能滿足生產需要時,及時向安全生產排程中心匯報,並根據總工程師安排,採取措施(調整主通風機執行的頻率或其他有效方法),保證井下的供風量。

8.施工完成後,留專人現場監護30分鐘,如有異常情況及時向排程中心匯報。

9.施工期間井下所有人員必須在大巷內或主要進風巷內待命,待施工結束後風機執行正常、通風系統正常後方可進入工作地點。

10.施工前及結束後,主扇司機要及時向安全生產排程中心匯報,並做好記錄。

11.其它未盡事宜按《煤礦安全規程》及措施審批意見執行。

現場危險因素羅列及防範措施

1.檢查通風機和電控裝置不到位。

防範措施:開機前就對裝置進行檢查。

2.滑倒、碰傷。

防範措施:地面清潔,無油汙雜物,安全行走。

3.風機軸承溫度、電動機定子溫度超溫。

防範措施:加強檢修、維護,定期注油。

4.觸電。

防範措施:巡迴檢查電控線路部分要穿絕緣靴,站在絕緣地面上。

5.對倒台、反風、突然停電應急操作流程不熟練。

防範措施:及時組織培訓,進行一對一專項培訓。

6.電流異常,變化較大。

防範措施:查明原因,情況嚴重時,停機檢修。

7.甩掉通風機保護不用,易導致事故。

防範措施:堅持使用通風機保護,按照正規操作規程執行。

8.通風機司機不了解裝置供電線路,停送電錯誤。

防範措施:培訓教育,加強學習。

9.風板絞車鋼絲繩未定期檢查。

防範措施:地面檢修工定期對鋼絲繩檢修。

10.未經許可,私自開啟檢修門和防爆燈。

防範措施:在各班前會上要求,提高職工的安全意識和責任心。

11.不按規定對裝置進行檢查。

防範措施:定期檢查。

12.風機司機對應急流程不熟悉,導致誤操作。

防範措施:加強培訓學習,制定應急操作流程。

13.機房20公尺範圍內有明火及易燃易爆物。

防範措施:加強宣傳教育,杜絕明火及易燃易爆物。

14.軸承溫度過高,不及時處理。

防範措施:加強巡迴檢查,及時處理。

15.變壓器溫度過高,不及時處理。

防範措施:加強巡迴檢查,及時處理降溫。

16.不停電檢修裝置。

防範措施:堅持檢修停電、掛牌。

17.未及時對絕緣工具進行檢測。

防範措施:定期檢測。

18.消防器材不合格不及時處理。

防範措施:定期檢查、處理。

19.未嚴格執行巡迴檢查制度。

防範措施:制定巡迴檢查制度,定時巡迴檢查。

20.司機未嚴格執行現場交**制度。

防範措施:按照交**制度執行。

21.防爆門未定期進行檢修。

防範措施:對防爆門進行定期檢修。

22.上班期間睡崗、串崗。

防範措施:加強檢查,同時提高員工的責任心。

23.通風機司機無證上崗。

防範措施:按要求進行培訓,持證上崗。

24.新培訓通風機司機單獨上崗作業。

防範措施:新培訓通風機司機必須由熟練師傅現場指導。

25.通風機司機對裝置結構效能不熟悉。

防範措施:定期進行培訓教育。

主扇風機倒台安全措施

用心做事追求卓越 主要通風機倒台安全 技術 措施 單位負責人 編制 施工單位 機電隊 編制時間 2012年5月29日 主要通風機倒台安全技術措施 一 作業名稱 主要通風機倒台安全措施 二 倒台時間 2012 年 5 月31日 8 10分至 8 20分 三 施工負責人 四 主要參加人員等人 五 工作內...

主扇風機更換安全技術措施

主扇風機及高壓開關櫃更換 安全技術措施 2007.6 8 措施審批 編寫 審核 機電部 技術部 安監處 通防副總 機電副總 總工程師 機電礦長 審批意見 說明我礦於2004年12月25在主扇風機房安裝主扇風機兩台 11臺高壓開關櫃,主要技術引數如下 1 扇風機 2 扇風機 隨著生產的延續和巷道延伸,...

主扇風機更換安全技術措施

主通風機及高壓開關櫃更換 安全技術措施 2012.6 8 措施審批 編寫 審核 機電部 技術部 安監處 通防副總 機電副總 總工程師 機電礦長 審批意見 說明我礦於2004年12月25在主扇風機房安裝主扇風機兩台 11臺高壓開關櫃,主要技術引數如下 1 扇風機 2 扇風機 隨著生產的延續和巷道延伸,...