濕法脫硫裝置效率不高原因分析

2022-11-08 13:39:02 字數 3654 閱讀 2412

2011年6月電力科技與環保第27卷第3期

李國勇 ,陶莉 ,柳進雲 ,周艷明

(1.湖南省電力公司試驗研究院,湖南長沙

410007;2.大唐湘潭發電有限責任公司,湖南湘潭

41l102)

摘要:分析了石灰石一石膏濕法煙氣脫硫系統脫硫效率不高的原因.提出了查詢方法和程式。關鍵詞:濕法脫硫;執行;脫硫效率;原因查詢

中圖分類號:701.3文獻標識碼:b文章編號

石灰石一石膏法是目前世界上應用最廣泛,技術最為成熟的濕法脫硫技術,設計脫硫效率可達

式中:c 。,…… 為折算至標準狀態幹煙氣和過剩空氣係數為1.4狀態下的原煙氣中so,氣體質量濃

95%以上 。但由於許多電廠在實際應用中存在

燃用煤質遠超過設計值,吸收劑、工藝水品質不穩

度為折算至標準狀態幹煙氣和

過剩空氣係數為1.4狀態下的淨煙氣中so,氣體質量濃度。rng/m 。

定,裝置故障多等原因,導致脫硫裝置(尤其是在燃煤**緊張,入爐煤質無法保證時)在實際執行**現脫硫效率降低、so 排放濃度偏高等情況,從而達不到環保要求。本文針對脫硫裝置執行**現的脫硫效率不高問題,提出了全面的原因分析查詢方法和程式,為檢修維護和執行改進提供方向。

由於過剩空氣係數是通過煙氣中0 濃度計算

得出的,而淨、原煙氣中so 濃度和0,濃度是通過煙氣**監測系統(以下簡稱cems)檢測出來的,

因此,全面分析脫硫系統效率不高的原因有兩大部分:一是cems表計原因或檢測資料不能反映系統

1濕法煙氣脫硫系統吸收系統組成

s0:吸收系統是實現煙氣脫硫系統功能的核心部分,由吸收塔、吸收劑漿液、漿液迴圈幫浦、漿液噴

嘴、攪拌裝置和氧化空氣組成 。

煙氣進入吸收塔後向上運動,漿液則在迴圈幫浦

真實情況時的脫硫效率低下;二是脫硫系統本身出

現故障,導致脫硫效率低於正常值。2.2脫硫效率不高原因分析

由於脫硫效率是通過煙氣**監測系統(以下簡稱cems)檢測出的so 、0 等質量濃度進行計算

得出的結果,因此,綜合起來影響脫硫效率因素包括

cems檢測資料不能反映脫硫吸收系統的真實情

的幫助下自塔底漿池進入噴淋層,然後通過噴嘴以霧化狀態向下運動,在落回漿池的過程中與逆向執行的煙氣充分接觸,脫出煙氣中的so:等汙染物,然

後通過除霧器除去煙氣攜帶的大顆粒水滴、漿液顆粒後經煙囪排放。

況,脫硫裝置入口煙氣量或人口so,質量濃度超過設計能力,吸收塔漿液品質、漿液輸送、漿液噴淋存

有異,設計出現誤差等幾類常:

(1)cems檢測資料不準確。cems檢測資料不能反映脫硫吸收系統的真實情況,問題主要包括

2脫硫效率不高原因分析

2.1脫硫效率計算公式

以下兩種情況:一是cems儀器出現故障,測試資料不準確;二是旁路擋板門、ggh存在洩露,導致原煙氣進入淨煙氣煙道,引起淨煙氣中so 濃度檢測數

據《燃煤煙氣脫硫裝置效能測試方法》(gb/

脫除效率計算公式為:

據偏大,從而計算出的效率變小。

(2)入口煙氣量過大或人口so 濃度超標。由

7/38

so,『:一

l so

2_ra gab

!:::×100%

於鍋爐燃燒配風、空氣預熱器、電除塵器、煙道漏風

2011生李國勇等:濕法脫硫裝置效率不高原因分析第3期

等原因導致實際處理煙氣量遠遠大於設計值,從而充足,漿液吸收能力是否符合要求等。同時對石灰導致液氣比(l/g)降低,塔內煙氣流速過高,塔內氣

液接觸時間變小,反應不夠充分,引起脫硫效率下

降;燃用煤硫分遠遠偏離設計值,導致入口煙氣中的so:濃度遠超過設計值,脫硫系統設計處理能力有

限,脫硫效率無法保證。

(3)吸收塔漿液品質、漿液輸送、漿液噴淋存有

異常。漿液品質變差(包括漿液ph無法維持,漿液雜質含量過高等情況)導致漿液吸收so,能力下降。由於漿液氧化不足或入口煙氣中粉塵濃度過高、石灰石雜質過高等原因導致吸收塔內漿液雜質

(caso 、煙塵等惰性物質)含量過高,對起吸收作用的石灰石顆粒形成了包裹,從而出現「漿液中毒」現

象,導致漿液吸收能力下降;漿液輸送能力下降。由於漿液迴圈幫浦葉輪、幫浦殼等的磨損或幫浦人口濾網、噴嘴的堵塞導致漿液總體輸送量下降,低於設計值,同樣造成執行液氣比(l/g)降低,從而引起脫硫效率下降;漿液噴淋出現故障。由於漿液噴嘴或噴淋支、

母管的堵塞導致塔內部分區域噴淋覆蓋密度下降,

從而出現部分煙氣無法與噴淋漿液進行足夠的接觸,處理效果無法保證,脫硫效率下降。

(4)設計誤差。由於設計引數選取的原因,導

致實際處理能力達不到設計要求,對於已通過效能

驗收試驗的脫硫裝置來說,此問題可以排除。

3 建議

鑑於以上分析,一旦脫硫裝置執行**現脫硫

效率明顯下降,採取了常規的增加迴圈幫浦執行台數、加大石灰石漿液**量等措施都無法完全解決時,

應迅速進行全面的分析診斷,主要步驟如下:

(1)核實是否脫硫吸收系統出現問題。用精度

較高的可攜式煙氣測試儀對脫硫裝置配套cems分析儀、吸收塔出口煙道、ggh淨煙氣出口煙道煙氣進行對比測試以確定系統是否存在漏氣、cems準確度是否滿足要求。

(2)利用皮託管、可攜式煙氣分析儀測量脫硫

裝置人口煙氣量及入口so,質量濃度,以驗證入口

煙氣引數是否過度偏離設計值,從而進一步查詢原

煙氣方面具體原因。

(3)分析吸收塔漿液成分及石灰石漿液品質。通過分析吸收塔漿液成分、ph值、密度判斷漿液各成分含量是否在正常範圍內、系統氧化空氣量是否

石漿液細度、密度、成分、活性進行分析,對石灰石漿液**量進行核算以確定石灰石漿液品質、漿液輸

送是否滿足系統執行要求。

(4)記錄並對比正常情況下迴圈幫浦進出口壓

力、電流值,檢查漿液迴圈幫浦人口門開關程度、迴圈

幫浦幫浦體執行雜訊、振動是否異常,以判斷漿液迴圈幫浦

本體是否出現故障、或是否出現入口門卡澀或漿液噴嘴堵塞、脫落等引起實際漿液迴圈量下降,從而導

致液氣比(l/g)下降。

(5)通過上述綜合的分析查詢,確定引起脫硫效率下降的具體原因,為電廠脫硫裝置安全執行、檢

修維護確定最佳措施。

4 結語

統計了8家火電廠共22套濕法脫硫系統中近期16次脫硫效率出現故障性下降的原因,其中燃煤超過或偏離設計值的原因達到9次,佔56.25%;漿液迴圈幫浦出力下降2次,迴圈幫浦噴嘴堵塞或噴嘴母管故障3次,漿液迴圈噴淋故障原因佔資料異常、擋板漏風各1次,分別佔6.25%。由此可見,燃煤品質的不確定性是脫硫系統穩定執行的主要障礙,漿液噴淋系統故障(如噴嘴磨損,噴嘴、噴淋管道堵塞,漿液迴圈幫浦人口堵塞,漿液迴圈幫浦出力下降)是引起脫硫效率下降的第二大原因,但由於洩露和cems原因影響脫硫效率的可能性也

是存在的,因此,在實際過程中應進行綜合排查,確

定原因後再採取針對性的處理措施。

參考文獻:

[1]郝吉明,馬廣大.大氣汙染物控制工程[m].北京.高等教育出版

社,1989.

[3]李兆東,王小明,韓琪,等.濕法脫硫噴淋塔單層噴淋霧化效能試

驗[j].電力環境保護

[4]周祖飛.影響脫硫系統經濟性的因素及改進措施[j].電力環境

保護[5]巨集哲,梁麗麗,武海俊.濕法煙氣脫硫中亞硫酸鈣氧化技術的研

究進展[j].電力科技與環保

收稿日期修回et期

作者簡介:李國勇(1981-),男,湖北廣水人,工程師,主要從事火電廠脫硫裝置效能試驗、除錯及輸變電環境評價方面研究。e——39

脫硫效率低的原因分析

1號機組脫硫系統效率低的報告分析 一 脫硫新增劑的試驗影響 新增劑的試驗目的 促進石灰石的溶解和so2的吸收,增加溶液的反應活性,總反應速度得到提高。新增劑具有分散作用,可以增強石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效傳質面積,減少裝置的結垢。4月22日 4月24日進行的脫硫新...

脫硫效率下降的原因分析

1.煙氣溫度的影響 進入吸收塔的煙氣溫度越低,越有利於二氧化硫氣體溶於漿液,即低溫有利於吸收高溫有利於解析。2.煙氣中二氧化硫濃度的影響 在鈣硫摩爾比一定時,當煙氣中的二氧化硫濃度很低時,由於吸收塔出二氧化硫濃度不會低於其平衡濃度,所以不可能獲得很高的脫硫效率。一般情況下,隨著煙氣中的二氧化硫的濃度...

濕法煙氣脫硫系統GGH堵塞的原因分析及對策

1 系統概述 廣東珠海金灣發電 3 4號2 600mw機組煙氣脫硫工程採用中電投遠達環保工程 設計的石灰石 石膏濕法脫硫工程工藝建造,在設計煤種及校核煤種 鍋爐最大工況 bmcr 處理100 煙氣量條件下 煙氣量2174076nm3 h,濕態,so2含量1354mg nm3 幹態,6 o2 煙氣溫度...