快速脫模料實驗報告

2022-09-24 02:51:02 字數 1038 閱讀 4863

南京快速脫模多元醇試用報告

來料單位:南京紅寶麗股份****

來料數量:2噸環戊型快速脫模多元醇h508-3

測試方法:手工和高壓發泡

測試專案:熟化時間、密度、泡沫物性等

一、 多元醇物性及手工發泡實驗結果(攪拌時間:10s,原料溫度:20℃,環境溫度:20℃)

泡沫外觀泡孔均勻度、閉孔情況、手感強度及尺寸穩定性均合格。與以前配方比較拉絲時間減小,乳白時間因為肉眼觀察顏色變化的誤差較大,不作為主要衡量指標。

二、 高壓機自由發泡試驗

環境溫度20℃ 原料溫度20℃

黑料壓力:120bar 白料壓力:120bar

泡孔均勻度、閉孔情況、手感強度均合格。表中紅寶麗不粘時間較短是因為料溫過高引起的(9月初測定,料溫35℃)。快速脫模料的拉絲時間、不粘時間減小,有利於快速脫模。

三、 解剖試驗

在確保100%快速脫模料的情況下,隨機抽取197bt冷藏門,bcd-197bt箱體,進行解剖。結果如下:

注:右邊虛框內為以前的解剖資料

資料均在規定範圍內,密度35-38 kg/m3 ,收縮率<2%,泡沫切斷面均勻,無樹支狀,質量良好。與原來的發泡箱體、門體對比引數無大的變化,確保了泡沫質量優良。

四、 固化時間除錯過程及結論

由南京紅寶麗股份****提供的快速脫模多元醇發泡料,經上機發泡試驗,共試流2噸,箱體、門體約400台套。箱、門發泡以bcd-197bt、207bt、188bt作實驗。箱泡寬系列固化時間從720s逐漸調至630s,窄系列從600s調至540s;從現場觀察及檢驗檢查來看,與換料前比較沒有變化,箱體外觀、平面度、冷凝管管印都符合要求。

門發泡寬系列固化時間從700s降至595s,窄系列從630s降至532s,外觀與換料前比較無變化,沒出現膽鼓、鈑金鼓包等不良現象。從解剖情況看,泡沫的流動性、粘結性、密度分布、泡孔均勻性等良好。

綜上分析,此次縮短固化時間的快速脫模料,基本上達到了預期目的,固化時間縮短了90s,建議對此配方發泡料進行擴大批量試流。

報告人:

審定:批准:

製造部工藝科

2002.10.22

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