3MW背壓機啟動除錯方案

2022-06-22 14:09:06 字數 4924 閱讀 7275

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批准:2023年9月20日

1 簡要概述

該背壓式汽輪機,採用的是濰坊雷諾特動力裝置****生產的型號為型汽輪機。

2 裝置規範

2.1汽輪機技術規範及裝置規範

型號額定功率 3000kw

額定轉速 r/min

調速範圍 5280~7392 r/min

危急保安器動作 8131r/min

進汽壓力 4.98mpa(a)

進汽溫度 430℃

額定進汽流量 63.72t/h

排汽壓力 2.3mpa(a)

排汽溫度 ℃

2.2汽輪機數字電液控制系統deh採用woodward505電子調節器,505同時接受兩個轉速感測器變送的汽輪機訊號,將接受到的轉速訊號與505預先設定的轉速值進行比較,然後輸出調整執行訊號(4---20ma),再經電液轉換成二次油壓(0.15---0.

45mpa),二次油壓通過油動機操縱調節汽閥,控制進汽量來控制汽輪機轉速、功率及排汽壓力,進行汽輪機啟動、停機操作,並設有電子超速保護。

3 整套啟動除錯的目的和任務

3.1除錯目的

整套啟動除錯是機組安裝工程的最後一道工序。通過機組整套啟動試執行,可以檢驗、考核機組各裝置及系統的製造、設計、安裝質量以及各裝置及系統的運轉情況。通過試運過程中對裝置的靜態、動態特性引數的調整、試驗以及讓各種可能的缺陷、故障和隱患得到充分暴露並消除之,使主、輔機及至整套裝置滿足設計要求,以安全、可靠、穩發、滿發的優良效能將裝置由基建移交生產。

3.2 啟動除錯的任務

3.2.1進行機組整套啟動、調整、試驗、並網帶負荷,通過72小時滿負荷試執行。

3.2.2檢測、除錯和考驗背壓機組各項控制系統的靜態、動態特性,使其滿足要求。

3.2.3監測與考驗背壓機在各種工況下的執行狀況,使其滿足設計要求。

3.2.4考驗機組輔機及各子系統與主機在各種執行工況下的協調性。

3.2.5記錄、採集機組所有裝置和系統在各種工況下試運的原始資料,積累有關原始技術資料,為以後機組安全經濟執行和檢修提供依據。

3.2.6 試驗並確認主機、輔機和系統的最佳執行方式和最佳投用時機與條件。

3.2.7投用和考驗機組各項自控裝置、聯鎖保護及儀表,考核投入率、精度及工作狀況。

4 整套啟動應具備條件

4.1系統各電動、手動閥門動作靈活;啟、閉試驗正常、功能完備,系統裝置掛好標牌。

4.2 主蒸汽管路吹掃結束

4.3 油迴圈結束,油質檢驗合格,油箱油位正常

4.4 熱控「dcs」能投入使用,滿足啟動要求。deh、ets、tsi等除錯結束。保護經校驗合格,各報警、記錄訊號、光字牌顯示正確無誤。

4.5 機組各系統的控制電源、動力電源、訊號電源已送上,且無異常,所有就地測量裝置的

一、二次門應在開啟位置,儀表電源投入,表針指示正確。

4.6 裝置現場的樓梯平台、溝道蓋板應完備齊全;照明充足,通訊方便;障礙、垃圾以及其它易燃物已經清除,消防設施備齊

4.7 現場所需規程、系統圖等已掛出、標明,系統圖與現場實際確實應相符合。現場準備好試運所需的對講機、手電、聽棒、操作扳手等物品。

4.8 機組首次啟動為汽輪機單機啟動,待汽輪機執行試驗正常後,再進行整體機組的啟動。

5 汽輪機試執行

5.1 暖機前準備:

5.1.1檢查速關閥前主蒸汽進汽手動隔離門和電動主汽門及旁路門關閉,速關閥、調節汽閥關閉,排汽至熱網電動門關閉。

5.1.2 速關閥前疏水閥、汽缸本體疏水閥、平衡管疏水閥開啟,疏水母管隔離門開啟。

5.1.3 排汽管向空排汽閥開啟

5.1.4 各油幫浦進、出口隔離閥開啟,油系統試驗完成,冷油器、濾油器單側投運,冷油器進水閥開啟,出水閥關閉。

5.1.5 啟動主油幫浦,檢查油幫浦執行正常,出口油壓穩定,調節油壓、潤滑油壓在規定範圍,各軸承回油正常,油系統無洩漏

5.1.6 投入盤車,系統無磨擦衝擊現象,執行正常。

5.2 暖管

5.2.1緩慢開啟主蒸汽進汽手動隔離門旁路閥,暖管至主蒸汽電動門前。

5.2.2停運盤車,開啟主蒸汽電動門的旁路閥,暖管至主汽速關閥前,暖管時注意檢查管道法蘭,閥門是否洩漏和管道膨脹情況,暖管結束後,全開主蒸汽進汽手動隔離門、主蒸汽電動門,關閉旁路門。

5.3 汽機衝轉

5.3.1 機組保護投入,汽機復置,開啟速關閥,做打閘試驗正常。

5.3.2通過505調節器按照正常冷態啟動曲線,進行衝轉公升速。

5.3.2.1 背壓機自動按10rpm/s公升速率公升轉速至800rpm暖機30分鐘,對機組全面檢查。

5.3.2.2 汽輪機快速公升至3200 rpm,暖機40分鐘

5.3.2.3 汽輪機公升速至5200rpm,高速暖機20分鐘。

5.3.2.4 汽輪機逐漸公升速至6000 rpm以上

5.3.3 公升速及暖機過程中應注意下列事項

(1) 仔細傾聽汽機缸體內有無異常聲音,若有異常應停機,投入盤車,在重新啟動前應查明原因並消除。轉子衝轉後,需檢查確認盤車機構閉鎖在退出位置。

(2) 當公升速過程中發現振動過大時,應迅速降低轉速直至振動消失為止,並在此轉速下暖機找出振動原因,並在消除後再公升速,如經二次未消除時,報告生產主管決定。

(3) 與相鄰機組配合好及時投運汽封冷卻器。

(4) 檢查各軸承溫度和回油溫度及油壓正常,軸承進口潤滑油溫度控制值38~42℃,低極限值35℃,高極限值45℃。當進口油溫45℃時,出口油溫在50-60℃。若冷油器後的油溫超過40℃時,應將冷卻水進口閥開啟投運冷油器。

軸承進口潤滑油壓力控制值0.15mpa,低極限值0.08mpa,高極限值0.

18mpa。

(5) 當油系統有不正常現象,如油溫過高或油壓過低時,應迅速找出原因並採取有效措施。

(6) 按照要求將汽輪機的啟動時間及過程進行記錄,並不斷對啟動過程進行觀察分析。

(7) 汽機啟動過程中,各部金屬溫公升控制指標應嚴格按下錶執行。

5.4 機組全速試驗

5.4.1速關閥和調節汽閥嚴密性試驗

1) 檢查就地盤和室內儀表以及505e調速轉速一致。

2) 汽機空負荷執行,主汽引數,轉速在額定值時,機組應平穩執行,

3) 洩去速關油,主汽速關閥迅速關閉(調節汽閥全開)。

4) 洩去二次油壓,調節汽閥應全關(主汽速關閥應全開)。

5) 兩種情況下,轉速下降至1000rpm時為合格。

6) 分別開啟主汽速關閥及調節汽閥,恢復空負荷執行。

7) 在轉速降低時,必須注意油壓變化,當控制油壓降至0.6mpa,輔助油幫浦應自啟動,否則應立即手動啟動輔助油幫浦。

5.4.2 超速試驗:

超速試驗有兩種方式:電氣保護跳閘試驗,機械保護跳閘試驗。

電氣超轉轉數為:n電=(105%--108%)×n額——r/min

機械超轉轉數為:n機=109%~110%×n額——r/min

汽輪機連續最大轉數: n=105%×n額——r/min

前提:此項試驗必須在手擊危急保安裝置試驗合格後方可進行下一步試驗。

先做電氣跳動試驗:次數為:2次。然後做機械跳動試驗,原則上試驗三次。

—對機械跳閘試驗合格的認可依據為:前二次動作轉速差≤0.6% n額,第三次和前二次平均動作數相差≤1% n額,可認為危急動作符合要求;或前二次動作轉數相等,就可以認為合格,不必做第三次動作試驗(跳閘轉速小於或等於n機跳 ±0.

1% n額,)

危急遮斷器動作步驟要求:首先,嚴格注意超速跳閘轉速及要有應急措施方案。其次,每次試驗完成後,等轉速降到調速範圍以下時,才可開啟速關閥及調節汽閥。

5.5 停機

汽輪機各種試驗結束後,汽輪機繼續執行,排汽併入熱網,穩定執行2小時後停機。

汽輪機停機分二種方式:正常停機和緊急停機。

5.5.1 正常停機

1) 調節汽閥調節轉速到最低控制轉速上,手擊危急保安裝置或關閉主汽閥停機。

2) 記錄單機惰走時間

3) 停機過程中,注意調維持軸封射汽抽氣器正常工作,停機後,才可停軸封冷卻器執行。

4) 汽輪機剛停下,注意確認轉速已為零,才可投入盤車系統。

5) 關閉閥門:主汽閥前的所有閥,開啟所有疏水閥門。

6) 停機後的維護工作:

軸承溫度≤45℃,方可停油幫浦。

盤車系統的要求:

0---2小時——180度/10分鐘

2---4小時——180度/30分鐘

4---24小時——180度/60分鐘

24小時以後——180度/天

5.5.2 緊急停車

汽輪機緊急停車的條件為下列之一

1)軸振動突然超標準。

2)機內出現異常衝擊聲。

3)軸位移突然超標準。

4)潤滑油壓、控制油壓迅速降到停機值。

5)蒸汽引數迅速降低。

緊急停機後,根據現場出現的問題,迅速進行處理,汽輪機停機後,維護同正常停機相同,否則更嚴重的需揭大蓋進行處理。

6、並熱網及帶負荷:

6.1逐步關小背壓機汽輪機排空門,排汽高於熱網母管壓力時併入熱網。

6.2機組滿負荷運轉試驗,運轉時間為72小時,注意觀察機組熱態執行的情況,按製造廠要求的執行各項內容進行每30分鐘巡迴檢查並做好記錄。。

7、機組啟動組織分工

為確保背壓機試運有條不紊的進行,避免意外事故發生。公司成立背壓機試運小組。

總指揮:

副總指揮:

小組成員:

輔助人員:安裝公司相關人員及背壓機廠家技術人員

整套啟動除錯時由試運小組下達操作指令,電廠執行人員負責操作,安裝單位負責銷缺和維護。公司綜合和電熱檢修部門協助消缺。

8 安全注意事項

8.1 所有參加啟動除錯人員均應嚴格執行《電力建設安全工作規定》及現場安全工作規定,確保除錯順利進行。

8.2整套啟動的全過程均應有各相關專業人員相互配合進行,以確保各裝置執行的安全性,以便整組啟動順利完成。

8.3 啟動除錯過程中發生危及人身和裝置安全時,應停止啟動工作,必要是停止機組執行,分析原因,提出解決措施。

8.4整套除錯過程中如發生異常情況,應迅速查明原因,由電廠執行人員按事故處理規程進行處理。

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