注漿堵水方案

2022-05-28 13:06:07 字數 4439 閱讀 4689

衡陽至炎陵高速公路

施工技術方案申報批覆單

承包單位:中鐵十二局集團****合同號:10b

監理單位:湖南省交通建設工程監理****編號:

衡炎高速公路雲陽山隧道

湧水段注漿堵水施工方案

編制:審核:

編制單位:中鐵十二局集團公司

衡炎高速公路10b標專案部

編制日期:2023年3月8日

雲陽山隧道湧水段注漿堵水施工方案

第一章編制依據及原則

一、編制依據

1、湖南省衡陽至炎陵高速公路專案土建工程施工招標檔案、施工設計檔案、圖紙、勘察地質資料、施工合同及衡炎公司、總監辦下發的有關檔案等資料。

2、施工招標檔案指定的設計規範、施工規範和相關專業的施工規範。

3、2023年2月26日衡炎高速公路工地會議紀要。

4、通過現場調查、採集、諮詢所獲取的資料。

5、本公司擁有的科技成果、工法成果、機械裝置、管理水平、技術裝備以及類似工程施工經驗。

6、設計檔案及省**對環境保護等方面的具體規定和要求。

二、編制原則

1、根據工程實際情況,因地制宜地制定切實可行的施工方案,合理安排施工順序,確保施工目標的圓滿實現。

2、 合理布置施工現場平面,儘量減少工程消耗,降低生產成本。

3、 積極採用、推廣新工藝、新技術和新材料,增加產品的科技含量。

4、 採用平行、流水施工方法和網路計畫技術組織施工,進行有序、均衡、連續的施工。

第二章基本情況

隧道左洞於2023年1月1日開挖至zk73+970,zk73+925~zk73+970段相繼出現4條相互交錯、相互連通的裂隙,且沿裂隙出現大面積股狀湧水,經實測最大日湧水量達1987m3/d,右洞於2023年1月25日開挖至yk73+050,yk74+025~yk74+050段相繼出現3條相互交錯、相互連通的裂隙,最大日出水量達5940m3/d。湧水自拱頂沿裂隙傾洩而下,惡化了施工環境。隧道穿過亞粘土亞粘土地段後,隨著隧道向前延伸,原來與隧道走向相近的洞頂沖溝水流急劇減少,2023年12月份出現斷流,08年以來,儘管大氣降水增加,隧道內裂隙湧水加大,洞頂沖溝水流仍然很小。

現在掌子面前方地質預報:「裂隙破碎帶與斷層節理裂隙發育,含豐富的裂隙水,圍岩穩定性較差,推測圍岩級別為ⅳ級圍岩,施工時採取必要的防護措施。」

為儘量減少對原有地下水環境的破壞,對於隧道圍岩滲漏水區域全部進行堵水處理,已支護地段左洞重點堵水區zk73+925~zk73+970,右洞重點堵水區yk74+025~yk74+050壓漿堵水處理建議按設計院提供的方案實施,對大面積散水滴水地段選定注漿堵水試驗段,視試驗段堵水效果再決定是否全面推廣。

一、組織機構

本著精幹、高效、滿足施工要求的原則,隧道左、右洞各設1個注漿工班,設工班長1人、技術負責人1人,下設注漿管加工班、鑽孔班、注漿管安裝班、壓漿班。各班組成員各負其責,互相協調。注漿施工組織機構圖見圖3-1。

圖3-1 注漿施工組織機構圖

二、勞動力配置

隧道左、右洞施工隊安排專業的注漿隊負責施工,在專案部的統一安排部署下合理配置生產要素,高質量、高效率施工。左、右洞注漿隊各配置勞動力21人,用於對隧道湧水及滲水堵水工程施工。

勞動力配置及職責

三、機械裝置配置計畫

四、測試儀器配置

專案部設定測量隊、中心試驗室,儀器裝置配置按業主要求配置,工地試驗配置的質檢、測量、試驗儀器見下表。

第四章注漿堵水施工方案及施工工藝

一、堵水目的

注漿充填圍岩裂隙,封堵滲水通道,在隧道周圍形成隔水保護圈,防止地下水外洩並減輕隧道結構外水壓力,最終使地下水在圍岩之外尋求通路並建立新的平和衡,使地下水位得以恢復並長期得以保持;漿液固化後變成了岩塊間的膠結材料,從而使圍岩的力學性質得到改善,抵禦地壓的能力增加,減小了作用在襯砌結構上的永久荷載。

二、施工方案及施工工藝

1)注漿孔定位

測量部門根據現場湧水及滲水情況,對湧水裂隙位置、長度及走線進行測量,現場技術員做好注漿孔標記定位,並向注漿班下達技術交底。

1)注漿管製作

將外徑為42mm,壁厚為3.5mm的熱軋無縫鋼管每根按3.5mm製作,鋼管前端10cm加工呈錐形,尾部焊上φ6加勁箍。

管壁周圍鑽8mm壓降孔,但尾部0.6m不設壓漿孔,孔距10cm,呈梅花形布置。

圖4-1 鋼花管大樣圖

2)鑽孔與安裝

首先應沿邊牆、拱部、隧底找準裂隙位置,沿裂隙湧水帶為中心布置鑽孔,分兩排呈梅花型布置,鋼花管間距1.2m×1.2m,採用風鑽鑽孔,孔徑φ50mm,孔深5m。

由於邊牆、底板湧水依然存在,鑽孔順序為從邊牆往拱頂鑽孔,成孔後立即安裝注漿管,注漿管外露長度一般不小於30cm,以便連線孔口閥門和注漿管路,孔口段外圍裂隙用錨固劑封堵,孔口設定止漿塞。裂隙面垂直隧道軸線的外圍兩排對稱裂隙交叉鑽孔,呈倒八字體,與隧道軸線斜交的裂隙的鑽孔盡量與裂隙面直交。為避免在注漿時發生串漿現象,應採取隔孔鑽孔,間距2.

4m,孔口堵塞後掛網噴射砼,等噴射砼達到強度後注漿,其它孔隨鑽隨注。

3)、壓注順序

採用分段注漿,把每條裂隙湧水帶作為乙個注漿迴圈向前推進。待噴射砼達到一定強度後開始從兩邊牆往拱頂順序注漿,然後再底板孔注漿。

湧水集中處鑽引水孔,然後施工外圍排注漿孔注漿,再逐步向內圈引水孔收縮壓漿,即沿裂隙面鑽孔注漿。

4)、注漿

a、注漿引數

(1)水泥與水玻璃比為:1:0.36。

(2)水灰比:0.8~1:1。

(3)水玻璃濃度:35波美度,模數:2.4。

(4)注漿壓力:一般為地下水靜水壓力的2~3倍,考慮到岩層裂隙阻力,初始壓力0.5mpa;終壓2.0mpa。

(5)注漿擴散半徑:0.8。

(6)注漿速度:鑽孔出水量大於50l/min時,注漿速度取80~100l/min;鑽孔出水量0~50l/100min時,注漿速度取60~80l/min。

b、凝膠與凝結時間控制

為滿足漿液擴散半徑的要求,採用凝結時間為:一般地段3分鐘,富水地段1~2分鐘。施工控制分以下三種:

①水灰比固定,水玻璃濃度不變,變換雙漿比例。當水玻璃溶液所佔比例由小變大,凝膠時間則由長到短,初、終凝由慢到快。

②水玻璃濃度不變,雙漿比例固定,變換水灰比。當水灰比由小到大,凝膠時間則由短到長,初、終凝由快到慢。

③水灰比不變,雙漿比例固定,變換水玻璃濃度。當水玻璃濃度由高到低,凝膠時間則由短到長,初、凝由快到慢。

c、作業方式

注漿方式採用前進式可全孔一次壓入式。鑽孔過程中未湧水的就一鑽到底,全孔一次壓入式注漿;在鑽孔過程中如發現有水,即停止鑽孔,採取注一段鑽一段的前進式注漿,直至達到設計段長位置。

d、注漿量

根據設計圖紙每公尺注漿量為0.4m3,每孔注漿量為2 m3,實際注漿量應根據實際情況進行調整。

e、注漿施工

1)試幫浦

開幫浦前先將三通轉芯閥調到回漿位置,待幫浦吸水正常時,將三通回漿口慢慢調小,幫浦壓徐徐上公升,當幫浦壓達到預定注漿壓力時,持續

二、三分鐘不出故障,即可結束。

2)壓水試驗

用1.5~2倍於注漿終壓對系統進行吸水試驗檢查,檢查管路系統能否耐壓,有無漏水,裝置狀態是否正常,使裝置充分熱身,試運轉時間為20min。壓水也能沖洗岩石裂隙,擴大漿液通路,增加漿液衝塞的密實性,核實岩石的滲透性。

3)漿液配製

水泥漿液水灰比為0.8:1~1:1,按此水灰比用高速拌漿機拌合水泥漿液。

在濃水玻璃中加水稀釋,邊加水邊攪拌,並用玻美計測試其濃度,施工中採用的水玻璃波美度為35°。

將配製好的化學漿液和水泥漿液各送入攪拌式儲漿桶內備用。

4)注漿

安裝止漿塞後插入注漿管,連線注漿管路,先注漿5~6孔現場試驗做為充分掌握圍岩的滲透性、空隙率,地下水量、水壓,對注漿過程中怎樣選定漿液的配合比、膠結時間和注漿量提供資料,漿液凝固後在相鄰試驗孔間鑽孔檢查,依據檢查結果確定是否調整注漿引數及鑽孔間距。注漿由低壓到終壓,穩定5分鐘後停止注漿。注漿結束標準以兩個指標衡量:

乙個是注漿壓力,另乙個是注漿量,當注漿壓力達到設計終壓,雙液漿吸漿量小於10l/min,穩定5分鐘即可結束,如果是其它情況,按下述「6)、注意事項」進行處理。按總注漿孔的5%設檢查孔,檢查孔滿足漏水量小於0.2~0.

4l/min*m時結束全段注漿。

f、洩壓處理

注漿時發現周圍漏漿洩壓,立即停止注漿,待用錨固劑封堵漏漿口後再注漿;如漿液擴散半徑太大,注漿壓力長時間上不來時,則採用間歇注漿法,在漿液中參速凝劑漿將漿液凝結時間調整為30~50s,注漿1~5min,停40s,待原注入漿液變稠後再注,如此反覆,則原來的洩漿通道逐漸變小並最終堵塞。

5)注漿效果檢查

a、觀察已注漿段是否還存在湧水現象;

b、在相鄰兩孔中鑽孔至設計孔深,做壓水試驗,漏水量應小於

0.2~0.4l/min*m。

6)、注意事項

a、工作面跑漿的處理:工作面跑漿系漿液在幫浦壓作用下,通過止漿巖帽的裂隙和噴射混凝土封閉層與巖帽的間隙流出。採用間歇注漿、加大漿液濃度或限制進漿量進行處理即可。

b、串漿:注漿過程中,漿液從其它鑽孔內流出,其主要原因是漿液通過岩層裂隙與其它鑽孔導通。當發生串漿時,可對串漿孔進行同時灌注,也可用閥門或塞子將串漿孔暫時封閉,待灌注孔結束後,再對串漿孔進行掃孔或清洗。

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