10年3月份質量工作報告

2022-05-19 01:41:15 字數 3261 閱讀 2626

一、 **商及進貨質量

3月16日,上海銀駱所供的三角帶規格為a1702,表面陳舊,此次讓步接收,口頭通知採購李經理,確保下次購買嶄新的膠帶。3月22日,寧波所供的油馬達,四隻中,有乙隻花鍵軸卡死,不能轉動,反饋給李經理,他及時通知供貨廠家來了人,23日修整完好。

二、 生產過程和產品出廠質量狀況

1. 3月10日巡檢時發現,流入機加工李能勇處的圖號為sgc-7-125bo-06的零件(楊浦專案):油缸頂部連線體,外圓弧表面因氣割坑坑凹凹嚴重,當時即告知製造部張經理,要求補焊後打磨光淨,其表示在零件裝配前施行,3月15日跟蹤楊浦專案裝配現場驗證,發現裝配好的連線體零件已補焊打磨好。

2. 3月12日巡檢,發現在機加工組施建榮處,已加工好的圖號為sgc-1-100c-2.3-5的零件:

垂直壓縮油缸吊耳,安裝螺栓的平面無法鍃平,原因是嚴重的氣割缺陷所致,遂找到張經理,請至現場,張經理表示安裝前補焊打磨後再加工好。我又找到下料員,要求他下料時保證工序質量。

3. 3月17日檢查發現:sgc-1-2上倒垃圾式橫移壓縮機的油箱防護罩,未按照圖紙製作,圖紙規定為雙翻蓋式,氣彈簧支撐,而實際製作為單翻蓋斜桿支撐,調查發現後者為老式,此次顧客未做要求,以後可按圖(新式)製作。

4. 3月19日,做2只5噸鉤鎖圓弧貨櫃(三林打浦路)滲漏試驗,結果乙隻貨櫃介面橡膠密封處有三處滲漏,另乙隻排水閥滴漏(鎖緊靠山位置不對)及底部三處滲漏,遂找出焊縫虛焊處,做以標記。22日出具《不合格整改通知單》交張經理,張經理安排責任人羅勇、龍敬義補焊修正。

我跟蹤檢查至合格。

5. 3月22日現場跟蹤檢查任務單號10-01的sgc-1-1b的壓縮機製作,抽檢發現4只推頭油缸耳板,其銷子孔位尺寸,不符圖紙要求,圖紙尺寸為146mm,實測135mm我,判定此零件為不合格品,馬上通知操作人,不要急於焊接上。我去找責任人施建榮,開始其矢口否認,我要他對照圖紙再次測量,他才知道看錯了尺寸基準,導致尺寸相差了11mm。

我監督他將這四隻零件堵焊打磨,按正確尺寸鑽好孔後,交付給了焊接人員。

6. 3月24日,檢查兩隻5噸抱鎖貨櫃的底部焊縫,發現共有5處虛焊,遂作出標記,找到責任人羅勇,監督其補焊好。

7. 3月25日巡檢,發現任務單10-01的sgc-1-1b壓縮機底漆已噴好,但公升降插頭上的兩個插頭沒有焊接,遂告知了責任人,其下午焊接好了插頭。

8. 3月25日上午出廠的康城大修裝置,棘輪鎖緊機構及鉸鏈的開口銷未裝,告知張經理及時裝上了。

9. 3月25日下午,跟蹤sgc-1-1b壓縮機除錯,在除錯插頭下行運動時,插頭猛然傾斜,卡住油缸。立馬找到張經理,反映情況,分析原因為插頭兩端,與兩側的尼龍導軌間隙過大,導致運動中插門傾斜卡死,張經理安排石秀銀一起適當調整兩側的調節螺栓,並加註黃油後,插頭上下執行遂平穩、安全、可靠。

10. 3月25日下午4時,倉管朱東鋒招呼我,去倉庫檢驗半成品:小油缸的安裝耳片,大約有30只。

我判定為不合格。原因是氣割的渣瘤未除,建議其不要入庫,退給車間。隨後我找到下料員陳斌,要求他每次下料後應將瘤渣及時敲除,才能流到下工序。

並找到機加工組長李能勇,告訴他,以後氣割的毛坯,瘤渣未除,一律不許加工,退給下料員,並要求其敲掉。

11. 3月26日上午,檢查sgc-1-2上倒垃圾式橫移壓縮機和sgc-1-1b壓縮機(底漆已噴好)焊縫,共查出3處漏焊及2處焊縫嚴重不齊,做了標記,告知車間負責人,找責任人補焊返工。下午跟蹤,已補焊好。

12. 3月29日早晨8:00,做sgc-1-1b(仁濟醫院)兩隻貨櫃滲漏試驗,發現兩隻箱介面橡膠密封處都漏,底版焊縫各有三處滲漏。

其中乙隻及時補焊整改,焊縫補焊好,不漏,但介面處補焊了,仍有一處滲漏。由於銷售部急於要求發貨,說到安裝現場整改補漏,我遂做好漏處標記。此兩隻貨櫃早已做好,但密封條一直未裝,不好做試驗,我曾錯促過張經理兩次,但一直未裝密封條,因此試驗一直未做。

其中3月26日早晨說過一次,他說等等,現在沒時間。車間週六安排加班,我不知道,沒有跟班。周一清早去看,密封條已裝上,趕緊做試驗,結果多處滲漏,焊補不及,造成裝置帶病出廠。

3月27日(週六)加班噴漆、貼商標,有乙隻插門一面油漆色差較大,周一已來不及補救了。且商標位置帖錯,來不及檢驗。

13. sgc-1-1b(仁濟醫院)裝置因傾翻位置不對,左傾翻做成了右傾翻,結果剛拉出去又拉回來。我當時是按圖紙(右傾翻)檢驗的。這是製造部與銷售部沒有介面好所致。

14. 3月29日中午急於發貨sgc-1-2(打浦路)。裝置鎖緊機構油嘴未裝,黃油未注,儀表未安裝,推頭油缸墊片、開口銷未裝,銅牌未裝,廠名、宣傳標語未貼,張經理說到安裝現場去弄。

出廠前,我再次提醒張經理,要帶好所缺的東西,不要遺漏。

15. 3月30日交檢的10只sgc-7-80b-07活塞桿,檢查有4只頭部螺紋,大徑偏小,標準尺寸應該是29.8,實測28.

5- 29,造成與螺母連線鬆動,不牢靠。翁昌兵推說是因為套絲的鈑牙不好。已出具《不合格品控制審理單》,責令責任人翁昌兵返工:

將螺紋車至m27x1.5,並配作四隻螺母。張經理反映這是車工一味搶工時所致,鈑牙不好應該及時上報,再說也可不用鈑牙套絲,可用三角車刀挑螺紋。

16. 3月30日下午發現,重做的sgc-1-1b(仁濟醫院)壓縮機,閘門油缸活塞桿與插門連線的銷子沒有安裝墊片和開口銷,現場向忻尚雲反映,以後每道工序必須將該裝的零件全部裝好,不要拖泥帶水、丟三落四以息事寧人。

17. 30日下午,吳(維)工告訴我,傾翻斗與傾翻支座銷子連線處,應加墊片以減小間隙,否則傾翻時翻斗橫向竄動,會將行程開關撞斷(售後維修人員向他反饋過)。以後我會在翻斗裝配過程及裝置總檢時注意把關!

18. 31日上午,做』10-02」sgc-1-1(瑞金醫院)貨櫃滲漏試驗,框門密封處有處滲漏,底板焊縫有兩處洩露,下午監督責任人羅勇將底板焊縫補焊合格。框門處洩露原因為框門的三道豎直焊沒有滿焊及邊條過高所致,監督侯蕾蕾將焊縫滿焊,王大勝將邊條打磨則問題解決了。

19. 2023年**商質量保證協議已著手簽定,如下單位已簽好:強田液壓、匯納液壓、眾心焊條、涇縣延順電機、普海(歐姆龍)、三友液壓、北洋金屬、大金鋼管、上海油研、常州新江浪。

其他**商還在追蹤中。

二、 其他工作方面質量

1. sgc-1-1b.1傾翻斗零件圖尺寸950、1020,與傾翻機構部裝圖980、1050尺寸不符,測量實物尺寸為980、1048。

與吳工協調,統一尺寸為980,1050。除錯傾翻斗角度時,當其翻轉135°時,與機架干涉,機架長1100mm的橫樑需加長至1150mm並下移5公分才可。我向吳工反映,他立即到現場指導修正,並準備修改圖紙尺寸。

2.sgc-1-2上倒垃圾式橫移壓縮機,總檢時發現,插門機構的公升降插頭,實物與圖紙不符,圖紙要求材料為80x60x4矩形管,兩端加斜三角加強筋,實物改用了80x120x4矩形管,不需加強筋。與忻尙雲協調,分析圖紙有誤,按受力分析,加強筋位置不對。向黃工匯報,他已同意改為實物形式,並說應修改圖紙與實物一致。

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