金鼎寺實驗報告

2022-03-18 10:26:27 字數 3218 閱讀 6155

cb01施工技術方案申報表

(承包[2014 ]技案 13 號)

合同名稱:永川區金鼎寺水利工程樞紐工程合同編號: jdsgc2013--03

說明:本表一式份,由承包人填寫。監理機構審簽後,隨同審批意見,承包人、監理機構、發包人、設代機構各1份。

重慶市永川區

金鼎寺水利工程樞紐工程

固結灌漿試驗報告

批准審核

編制湖南水總水電建設集團****

永川區金鼎寺水利工程樞紐工程專案部

2023年12月30日

固結灌漿試驗報告

一、灌漿試驗目的

固結灌漿試驗目的,是確定起始灌漿壓力和設計灌漿壓力,檢查灌漿效果、論證設計孔距的可靠性、合理性,驗證設計引數,確保施工質量。

二、試驗採用的規程、規範

1.《水利水電工程施工組織設計規範》(sl303-2004)

2.《水工建築物水泥灌漿施工技術規範》(dl/t5148-2012)

3.《水利水電工程鑽孔壓水試驗規程》(sl31-2003)

4.《重慶市永川區金鼎寺水利工程施工設計圖》

三、試驗段的選擇

大壩灌漿在有砼蓋重段基岩岩性基本相似且具備代表性的壩段進行,目前1#~12#基坑開挖除9#壩段外,其它均已成形,從揭露岩性情況看,1#~5#、8#~12#岩性情況基本類似(以泥岩、砂岩為主),只有6#、7#特殊。

現部分壩段砼已澆至灌漿平台高程,故第一階段試驗區選擇在大壩3#壩段進行(示意圖附後)。

四、灌漿材料和灌漿裝置的選擇

(一)、灌漿材料

1、灌漿所用水泥強度等級為32.5的普通矽酸鹽水泥,水泥的細度要求為通過80um方孔篩的篩餘量不大於5%。

2、受潮結塊和不合格的水泥不得使用,使用前均進行了檢查。

3、灌漿用水採用金鼎寺水庫庫內溪水。

(二)、灌漿裝置

1、鑽機採用xy-1a迴轉式鑽機;

2、試壓裝置:利用封孔器加高壓管配合使用;

3、灌漿幫浦:hs-150灌漿幫浦;

4、攪拌桶:400l高速製漿機;

5、千分表;

五、試驗方法

(一)、抬動觀測孔的設定

1、抬動觀測孔的施工及安裝

抬動觀測孔的的孔深深入基岩10公尺。採用φ91合金鑽頭或復合片鑽頭鑽進,鑽進至基岩10公尺,然後在孔內下置φ10mm、長度為留出孔口20cm的鋼筋,後在鋼筋裡套一根φ32mm長度為留出孔口10cm的pvc管,pvc管和鋼筋底部2m用水灰比0.5∶1的水泥漿封填固定,待凝24h後在φ32鋼管與鑽孔孔壁之間填入粉細砂至孔口,在孔口澆10*10*10cm砼墩乙個,將一塊10*10cm鐵板固定其上,用於安裝千分表,將千分表安裝校準後,便可進行抬動觀測。

觀測工作結束後,進行封孔處理。

2、抬動觀測

壓水試驗或灌漿前,將千分表安裝在抬動觀測裝置的ф10mm圓鋼與φ32mmpvc管之間管口處,並記錄千分表的起始讀數。在壓水試驗或灌漿過程中,每隔5min觀測一次千分表的讀數,並作好記錄。每次觀測的讀數與起始讀數之差,即為抬動值。

安排一人專門觀測千分表,整個過程中都未發現有抬動變化。

(二)、試驗孔布置要求

1、布孔範圍:固結灌漿試驗段平面布置圖;

2、孔排距:固結為兩排,橫、排距分別定為3.5m、3.0m、2.5m

3、孔深:固結灌漿為:設計孔深深入基岩8m。

4、孔徑:灌漿孔徑φ91mm,檢查孔孔徑φ91mm。

(三)、鑽孔要求

1、鑽孔位置與設計位置的偏差均滿足設計要求不大於10cm,孔深應符合設計要求。

2、灌漿孔(段)在鑽進結束後,進行鑽孔沖洗,孔底沉積厚度都未超過20cm。

3、施工作業暫時中止時,孔口應做好了保護,防止流進汙水各落入異物。

(四)、鑽孔裂隙沖洗和壓水試驗

(1)鑽孔沖洗

在安裝栓塞封閉後,及時對待灌段進行沖洗作業。採用大幫浦量沖洗或壓力洗孔。

壓力洗孔的壓力為該段灌漿壓力的80%,但最大壓力為1mpa。

洗孔結束標準:孔口返水顏色無色且雜質少。

(2)壓水試驗

在鑽孔沖洗完成後,立即做壓水試驗。

檢查孔孔內做單點法壓水試驗,試驗段長與灌漿段長相同。

(3)壓水試驗要求:

①壓力為灌漿壓力的80%,但最大壓力為1mpa。

②壓水流量穩定標準:

在穩定的壓力下每3min記錄一次壓入流量,連續四次讀數中最大值與最小值之差小於最終值的10%,或最大值與最小值之差小於1l/min時,本次壓水試驗即可結束,取最終值作為計算值。

③地下水位的觀測和確定

利用先導孔確定該單元的地下水位。在施工先導孔時準確測定地下水位,地下水位穩定標準為每5min測讀一次孔內水位,當連續兩次測得水位下降速度均小於5cm/min時,以最後的觀測值作為該段的地下水位值。以該值來確定本段內所有需要做壓水試驗孔段的水柱壓力起算零線。

如果孔口有湧水時測定湧水壓力,則該段的全壓力值為:表壓+水柱壓力-孔口湧水壓力。

④壓水試驗成果的計算方法:

q=q/(p×l)

式中:q——試段透水率,lu

q——壓入流量最終值,l/min

p——作用於試段內的全壓力(表壓+水柱壓力),mpa

l——試段長度,m

(五)、灌漿

(1)漿液水灰比配比

水灰比採用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1六個比級。開灌水灰比為5∶1。

(2)灌漿壓力初步擬定為0.3mpa。以後每增加1m,公升壓0.05mpa,最大壓力不超過1.5mpa,帷幕灌漿施工壓力需進行灌漿試驗後根據抬動孔再作調整。

灌漿壓力公升壓原則:

在施工過程中應盡快達到設計壓力。在公升壓過程中要密切觀測並記錄抬動孔的抬動值。

(3)灌漿結束標準

在最大設計壓力下,當注入率不大於1l/min後,繼續灌注30min,結束灌漿。

(六)、段長劃分

1、灌漿段長度按設計要求第一段為2.0m,第二段為6.0m

六、灌漿前、後各引數對比及結論

在整個試驗過程中不管是壓水實驗,還是灌漿都進行了抬動觀測,均未發現有抬動變化,不作具體資料對比。

對呂榮值、注入水泥量的對比中可以明確發現在3.5公尺間距區域檢查孔施工是不符合設計要求的,在2.5公尺、3.0公尺區域檢查孔施工壓水呂榮值完全滿足設計要求。

根據資料從總體上看,隨著孔距的加密,檢查孔施工壓水所得呂榮值越小、注入水泥量越小,說明按現行施工工藝,在孔距在3.0公尺時就已經能確保達到設計要求,從未發現抬動變化上看,設計壓力合理,在抬動變形滿足設計要求的情況下,還可適當提高灌漿壓力,達到更好的灌漿效果。除地質條件變化的影響因素外,我公司認為按原設計孔距、灌漿壓力進行施工是合理的。

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