完整生產30MnSi線材總結

2021-12-26 10:09:38 字數 2688 閱讀 5257

線材二公司技術處

一、 冶煉情況:

10月6日,在二公司煉鋼廠由1#轉爐、1#lf爐和1#連鑄機生產30mnsi共5爐,生產連鑄坯253支,533t。其中3爐(爐號:a-7025、a-7026、a-7027)經lf爐精煉,另2爐(爐號:

a-7029、a-7031)因lf爐電氣故障未經精煉,由轉爐直接上連鑄。在生產的253支連鑄坯中,有脫方缺陷的14支、結疤缺陷的2支(253支連鑄坯全部投入軋鋼加熱爐使用)。

本次生產30mnsi煉鋼生產技術條件、工藝及操作情況,煉鋼廠已做出了詳細總結(見附件一)。

二、軋制情況:

10月7日、8日,在二公司第二軋鋼廠4線(a、b線同時生產),分2批軋制φ8mm30mnsi線材。共生產成品線材252卷(生產中軋廢1支,成品中有4個頭1卷)。本次生產φ8mm30mnsi線材,生產工藝由第二軋鋼廠制定。

生產總結及關鍵工藝引數,第二軋鋼廠已做了詳細總結(見附件二)。

質檢處按不同爐號,分a、b線共取樣22支,經檢驗抗拉強度(rm):670mpa-755mpa,斷後延伸率(a):25%-32%,其中除2支試樣抗拉強度為755mpa外,其餘全部符合**部門提出的:

抗拉強度650mpa-750mpa、延伸率:≧20%的交貨條件要求;對成品外觀尺寸現場檢測,直徑為:7.

98mm-8.20mm;不圓度:≦0.

4mm。。實驗結果見附件三。

三、化學成分資料分析

1、煉鋼成分:下表是質檢處提供的30mnsi煉鋼成分

上表看出:

(1)c含量較穩定:a7025、a7026爐1#、2#試樣結果一致,其餘3爐1#、2#試樣最大偏差0.02%。

(2)mn含量除a7027爐1#、2#試樣偏差較大(0.04%)外,其餘4爐1#、2#試樣偏差均小於0.02%。

(3)si含量各爐1#、2#試樣偏差較大,其中a7031爐1#、2#試樣偏差達0.05%。

(4)s、p及ni、cr、cu相對穩定,幾乎無偏差(其中a7029爐2#試樣s與其它樣本差異較大,屬不正常,在此忽略不計)。

2、生產成φ8mm線材後,成分檢驗結果見表一。

使用lf精煉爐對化學成分檢測結果的對比見表二

表一是質檢處對5爐30mnsi成品線材分別取樣,用模具法和壓扁法做的化學成分結果。由表一可以看出:

(1)用模具法和壓扁法的實驗結果存在差異,其差異趨勢符合前期對hpb235、50個樣子的實驗結果。即:用壓扁法(我公司現使用的檢驗方法)做出的結果c、mn、si含量比用模具法做出的結果低;p、s比用模具法做出的結果高。

按上表資料統計,模具法與壓扁法結果差值的平均值為c:0.029%、mn:

0.103%、si:0.

253%、p:-0.0114%、s:

-0.0038%。

(2)通過前期hpb235和這次30mnsi的檢驗結果可以看出,用模具法和壓扁法做出的化學成份結果存在差異,差異趨勢一致。但不同的鋼種其結果差異值不同。

(3)通過表二模具法和壓扁法兩種檢測方法結果對比,使用精煉爐,模具法和壓扁法的檢測差值小,說明c成分較均勻,未使用精煉爐,模具法和壓扁法的檢測差值大,c可能存在偏析;使用精煉爐,用模具法檢測未使用lf精煉爐的硫含量比使用精煉爐的硫含量高一倍,壓扁法檢測結果差值不大。

四、結語

線材二公司首次完整生產30mnsi線材,公司領導高度重視,從燒結配料取掉鋼渣粉控p、調整外粉配比控mn,到煉鐵安排固定高爐**低s、低ti、少渣鐵水,到煉鋼lf爐按期投產、擋渣車整改完善、電磁攪拌投用、合金料準備,到軋鋼工藝引數調整控制,到質檢成分、效能檢測不同方法對比等,進行了周密全面部署,技術處、質計處、各生產廠認真落實公司領導指示,確保了首次完整生產30mnsi線材全面成功。

今後,生產30mnsi線材,還需要做好以下工作:

1、技術處對成品外觀尺寸現場檢測發現,個別卷尾部有耳子沒切淨,今後生產中應注意將耳子部分切除乾淨。

2、這批30mnsi產品必須進行時效處理(按目前氣候最少放置10天)後使用,使用時請銷售公司通知,技術處和第二軋鋼廠派人員跟蹤使用情況。

3、由技術處牽頭,組織煉鋼廠、軋鋼廠、質計處制定冶煉、軋制30mnsi線材的規範性技術檔案。

4、煉鋼廠、軋鋼廠小結中提出的30mnsi生產過程中的相關問題,由技術處牽頭督促落實。

線材二公司技術處

2012-10-16

附件一煉鋼廠30mnsi首次試驗小結

根據公司安排,2023年10月6日在煉鋼廠1#轉爐、1#lf和1#連鑄機進行30mnsi 試驗,其中前3爐經過lf精煉,後2爐由於lf爐出現電器問題,改為由轉爐直上連鑄。本次共試驗5爐,生產連鑄坯253支,產量533噸,其中脫方14支,結疤2支。基本情況如下。

1.轉爐

1.1鐵水情況

1.2冶煉情況

本次試驗平均冶煉週期為50分鐘,平均吹氧時間為15.03分鐘,拉碳次數均為2次,平均點吹時間為51秒。為解決爐前操作不到位,脫磷困難的問題,原計畫進行雙渣法冶煉,通過第一爐現場實際操作看,終點磷能夠控制在要求值的範圍內,所以從第二爐開始改為單渣法冶煉。

a-7025、a-7026兩爐裝入量偏大,出鋼時爐內剩有鋼水。

1.3輔料與合金消耗

a-7025為第一爐,在連鑄發現脫方後,立即將脫方部分切除,所以對7025的產量影響較大,造成各種消耗均偏高。

1.4轉爐鋼水成分

a-7031爐次的碳在化驗0.26%後,鋼包補加碳粉4袋,經攪拌3分鐘後,直上連鑄。

1.5爐渣

2.精煉

精煉的冶煉週期平均為45分鐘,平均加熱時間26分鐘。

2.1精煉消耗

2.2精煉成份

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