印製電路行業清潔生產技術推行方案

2021-12-20 07:59:38 字數 3484 閱讀 4010

一、總體目標

到2023年,印製電路(pcb)行業減少水資源消耗4130萬立方公尺;實現含重金屬廢液減排21.78萬立方公尺;減少含重金屬固廢7.26萬噸;減少氨氮排放4.

05萬噸;**銅約1.2萬噸。

二、應用示範技術

序號技術名稱適用範圍技術主要內容解決的主要問題技術**所處階段應用前景分析

1 微蝕刻廢

液再生回

用技術水平線、垂直

線等工序產

生的含銅廢

水1.微蝕刻廢液新增藥劑進行預處

理;2.預處理後溶液幫浦入特殊電解槽並

新增電解新增劑,迴圈電積,直至

溶液中含銅低於1g/l。電積效率高

達80~85%,產出純度大於99%的致

密銅板;

3.電積廢液新增微蝕刻新增劑,調

整成分後,成為再生子液返回微蝕

槽使用。

1.開發出高效特種藥劑,對微蝕刻

廢液進行預處理;

2.自主研發合成出獨特的電解新增

劑,使電積過程在銅含量很低時仍

產出緻密銅板;

3.設計出特殊結構的電解槽,對含

各種成分的微蝕廢液都可直接電

積;4.開發出新型微蝕刻新增劑;

5.微蝕廢液閉路迴圈,無廢水、廢

渣、廢氣外排。

自主研發應用階段 1.經濟效益:處理每立方溶液(銅濃度按25g/l計算)

的利潤為1000元,和直接

外賣或傳統的沉澱法比多

盈利240元。

2.環境效益:處理完每立方

溶液後無外排,減少直接處

理成本400元。

3.技術在行業的普及率小

於10%,空間巨大。

2 廢退錫水

**技術退錫機退錫

過程產出的

含錫廢水

1.廢退錫水在70~75℃減壓蒸餾,

**硝酸;

2.蒸餾後溶液加沉錫劑,料液過濾。

濾渣加試劑溶解,再電積提取金屬

錫;3.濾液加沉鉛劑沉鉛,料液過濾。

濾渣加試劑溶解,電積提取金屬鉛;

4.濾液進萃取-反萃-電積工序,得

到電積陰極銅和萃餘液;

5.萃餘液補充**的硝酸和其他成

分,返回退錫機使用。

1.開發出新型減壓蒸餾專用裝置,

蒸餾效率高;

2.開發了高效沉錫劑,使錫的沉澱

率高達95%。錫沉澱溶解後通過電

積製備純度大於99.5%的金屬錫;

3.合成出沉鉛劑,選擇性高,銅的

損失率小於3%。鉛沉澱溶解後電積

生產金屬鉛板;

4.設計出混合分離效果好的銅萃取

槽,萃取效率高。電積出的緻密金

屬銅品位高達99%;

5.廢退錫水中的錫、鉛和銅全部以

金屬的形式**,附加值高;

6.整個再生過程無廢液外排,原廢

液100%迴圈利用,無汙染。

自主研發應用階段 1.經濟效益:處理每立方溶液(錫濃度按80g/l計算)

的利潤為5000元,和直接

外賣或傳統的沉澱法比多

盈利1800元。

2.環境效益:處理每立方溶

液為零排放,即對環境無汙

染。直接處理成本減少

1000元。

3.技術在行業的普及率小

於1%,空間巨大。

3 冷水機組

餘熱**電路板工廠利用迴圈水**冷水機組待排放的廢熱用**來的熱水對車間或者裝置進

行公升溫等。

自主研發應用階段使用到熱水的區域以及潔

淨車間恆溫使用,如在全行

業推廣應用,以目前行業規

模,每年可節省費用約 5

億元。社會環境效益:將冷

水機組排放的廢熱進行回

收利用,既節約了企業的成

本,又減少了碳排放量,對

節能減排做出了貢獻。

三、推廣技術

序號技術名稱適用範圍技術主要內容解決的主要問題技術**所處階段應用前景分析

4 低含銅廢

液、蝕刻液

減排 pcb廠廢液處

理利用電解原理將微蝕廢液中的銅分

離**。裝置處理能力3m3/d。利用

萃取、電解原理將酸性蝕刻液中的

銅**。裝置處理能力3噸/天。利

用電解原理將蝕刻液中的銅**,

只需少量補充新增,蝕刻液能重複

使用。裝置處理能力2m3/d。

降低蝕刻液中的銅含量,利於後序處

理,大幅減少鹼性蝕刻液的排放量。

自主研發推廣階段應用該技術後每年可**銅

10噸,減排cod 100噸。此技

術對節能減排工作起到很好

的推動作用,充分體現迴圈經

濟的特點,將會帶來很大的社

會效益與經濟效益。廣泛用於

pcb生產廢液的處理,經濟效

益明顯,具有投資少、見效快

的特點。

5 固體廢棄

物綜合利

用技術邊框料、報廢

板等固體廢

棄物**利

用利用物理式乾法分離,將廢料中的

金屬銅與非金屬部分有效分離,銅

**率達94%以上。銅粉純度90%以

上,非金屬粉末達到2%以下,非金

屬粉末可再生利用到防腐材料領

域、加工或托盤、井蓋等。

大幅減少廢料的外運量。 自主研發推廣階段推廣此項技術後,以每條**生產線年處理廢舊線路板

3000噸來計算,**率可達

96%以上,可**銅200噸,

並**利用非金屬粉末2800

噸。避免了簡單的焚燒法對大

氣及環境造成的惡劣影響和

水洗法造成的水資源汙染和

浪費及非金屬廢渣後續處理

難題,真正實現了經濟效益與社會效益。

6 pcb行業用

水減量技

術pcb行業生產

清洗迴圈用

水;中水回用

1.按廢水主要汙染物成份分成有回

收價值與不具**價值兩大類,按

質分類,具有**價值的重金屬予

以**;

2.對水質比較好的廢水預處理後集

中進入回用系統,經過膜分離後,

回到生產線上迴圈使用;

3.中水回用採用非介入法的理念,

以膜分離技術為核心回用工藝;該

技術在處理過程中不發生相變,不

產生副產品,且不改變物質的屬性,

適用範圍廣。

4.經過膜分離後的產水可以作為線

路板生產上的清洗用水。

解決企業用水瓶頸,提供回用水30%

以上,減排廢水30%以上。

自主研發推廣階段應用前景非常廣泛,該技術的實施,可以使實施的企業迴圈

用水30%以上,減少廢水排放

30%以上。同時該技術的應用

在全行業每年將減少水資源

消耗8000-10000萬立方公尺。

目前該技術運用穩定可靠,但

投資較高,在一定程度上增加

了企業的負擔。

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