一、總體目標
到2023年,印製電路(pcb)行業減少水資源消耗4130萬立方公尺;實現含重金屬廢液減排21.78萬立方公尺;減少含重金屬固廢7.26萬噸;減少氨氮排放4.
05萬噸;**銅約1.2萬噸。
二、應用示範技術
序號技術名稱適用範圍技術主要內容解決的主要問題技術**所處階段應用前景分析
1 微蝕刻廢
液再生回
用技術水平線、垂直
線等工序產
生的含銅廢
水1.微蝕刻廢液新增藥劑進行預處
理;2.預處理後溶液幫浦入特殊電解槽並
新增電解新增劑,迴圈電積,直至
溶液中含銅低於1g/l。電積效率高
達80~85%,產出純度大於99%的致
密銅板;
3.電積廢液新增微蝕刻新增劑,調
整成分後,成為再生子液返回微蝕
槽使用。
1.開發出高效特種藥劑,對微蝕刻
廢液進行預處理;
2.自主研發合成出獨特的電解新增
劑,使電積過程在銅含量很低時仍
產出緻密銅板;
3.設計出特殊結構的電解槽,對含
各種成分的微蝕廢液都可直接電
積;4.開發出新型微蝕刻新增劑;
5.微蝕廢液閉路迴圈,無廢水、廢
渣、廢氣外排。
自主研發應用階段 1.經濟效益:處理每立方溶液(銅濃度按25g/l計算)
的利潤為1000元,和直接
外賣或傳統的沉澱法比多
盈利240元。
2.環境效益:處理完每立方
溶液後無外排,減少直接處
理成本400元。
3.技術在行業的普及率小
於10%,空間巨大。
2 廢退錫水
**技術退錫機退錫
過程產出的
含錫廢水
1.廢退錫水在70~75℃減壓蒸餾,
**硝酸;
2.蒸餾後溶液加沉錫劑,料液過濾。
濾渣加試劑溶解,再電積提取金屬
錫;3.濾液加沉鉛劑沉鉛,料液過濾。
濾渣加試劑溶解,電積提取金屬鉛;
4.濾液進萃取-反萃-電積工序,得
到電積陰極銅和萃餘液;
5.萃餘液補充**的硝酸和其他成
分,返回退錫機使用。
1.開發出新型減壓蒸餾專用裝置,
蒸餾效率高;
2.開發了高效沉錫劑,使錫的沉澱
率高達95%。錫沉澱溶解後通過電
積製備純度大於99.5%的金屬錫;
3.合成出沉鉛劑,選擇性高,銅的
損失率小於3%。鉛沉澱溶解後電積
生產金屬鉛板;
4.設計出混合分離效果好的銅萃取
槽,萃取效率高。電積出的緻密金
屬銅品位高達99%;
5.廢退錫水中的錫、鉛和銅全部以
金屬的形式**,附加值高;
6.整個再生過程無廢液外排,原廢
液100%迴圈利用,無汙染。
自主研發應用階段 1.經濟效益:處理每立方溶液(錫濃度按80g/l計算)
的利潤為5000元,和直接
外賣或傳統的沉澱法比多
盈利1800元。
2.環境效益:處理每立方溶
液為零排放,即對環境無汙
染。直接處理成本減少
1000元。
3.技術在行業的普及率小
於1%,空間巨大。
3 冷水機組
餘熱**電路板工廠利用迴圈水**冷水機組待排放的廢熱用**來的熱水對車間或者裝置進
行公升溫等。
自主研發應用階段使用到熱水的區域以及潔
淨車間恆溫使用,如在全行
業推廣應用,以目前行業規
模,每年可節省費用約 5
億元。社會環境效益:將冷
水機組排放的廢熱進行回
收利用,既節約了企業的成
本,又減少了碳排放量,對
節能減排做出了貢獻。
三、推廣技術
序號技術名稱適用範圍技術主要內容解決的主要問題技術**所處階段應用前景分析
4 低含銅廢
液、蝕刻液
減排 pcb廠廢液處
理利用電解原理將微蝕廢液中的銅分
離**。裝置處理能力3m3/d。利用
萃取、電解原理將酸性蝕刻液中的
銅**。裝置處理能力3噸/天。利
用電解原理將蝕刻液中的銅**,
只需少量補充新增,蝕刻液能重複
使用。裝置處理能力2m3/d。
降低蝕刻液中的銅含量,利於後序處
理,大幅減少鹼性蝕刻液的排放量。
自主研發推廣階段應用該技術後每年可**銅
10噸,減排cod 100噸。此技
術對節能減排工作起到很好
的推動作用,充分體現迴圈經
濟的特點,將會帶來很大的社
會效益與經濟效益。廣泛用於
pcb生產廢液的處理,經濟效
益明顯,具有投資少、見效快
的特點。
5 固體廢棄
物綜合利
用技術邊框料、報廢
板等固體廢
棄物**利
用利用物理式乾法分離,將廢料中的
金屬銅與非金屬部分有效分離,銅
**率達94%以上。銅粉純度90%以
上,非金屬粉末達到2%以下,非金
屬粉末可再生利用到防腐材料領
域、加工或托盤、井蓋等。
大幅減少廢料的外運量。 自主研發推廣階段推廣此項技術後,以每條**生產線年處理廢舊線路板
3000噸來計算,**率可達
96%以上,可**銅200噸,
並**利用非金屬粉末2800
噸。避免了簡單的焚燒法對大
氣及環境造成的惡劣影響和
水洗法造成的水資源汙染和
浪費及非金屬廢渣後續處理
難題,真正實現了經濟效益與社會效益。
6 pcb行業用
水減量技
術pcb行業生產
清洗迴圈用
水;中水回用
1.按廢水主要汙染物成份分成有回
收價值與不具**價值兩大類,按
質分類,具有**價值的重金屬予
以**;
2.對水質比較好的廢水預處理後集
中進入回用系統,經過膜分離後,
回到生產線上迴圈使用;
3.中水回用採用非介入法的理念,
以膜分離技術為核心回用工藝;該
技術在處理過程中不發生相變,不
產生副產品,且不改變物質的屬性,
適用範圍廣。
4.經過膜分離後的產水可以作為線
路板生產上的清洗用水。
解決企業用水瓶頸,提供回用水30%
以上,減排廢水30%以上。
自主研發推廣階段應用前景非常廣泛,該技術的實施,可以使實施的企業迴圈
用水30%以上,減少廢水排放
30%以上。同時該技術的應用
在全行業每年將減少水資源
消耗8000-10000萬立方公尺。
目前該技術運用穩定可靠,但
投資較高,在一定程度上增加
了企業的負擔。
氮肥行業清潔生產技術推行方案
一 總體目標 1 到2012年,以天然氣為原料的合成氨生產企業噸氨排水量約10立方公尺 先進企業噸氨排水量5立方公尺以下 以煤為原料的合成氨生產企業噸氨排水量約22立方公尺 先進企業噸氨排水量8立方公尺以下 全行業廢水排放量減少15 即減排2.0億立方公尺 主要汙染物減排15 即氨氮減排1.1萬噸 ...
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聚氯乙烯行業清潔生產技術推行方案
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