00mm造氣爐執行總結

2021-11-02 03:37:40 字數 3700 閱讀 1168

作者/**:周建軍(恆通化工股份****化肥廠,山東郯城 276100) 日期:2005-8-16

山東恆通化工股份****化肥廠年產合成氨20萬t、尿素25萬t、甲醇5萬t。化肥廠造氣系統採用固定床間歇氣化工藝,日產醇氨550t,噸氨耗煤1.2t,單爐日產醇氨42.

3t。自2023年起,化肥廠對造氣爐相繼進行了擴徑改造,由φ2400mm擴到φ2 650mm,但仍不能適應產量,特別是醇氨比不斷提高的需求,2023年用部分煤棒代替山西塊煤製氣,使造氣爐單爐發氣量降低,13台造氣爐全部執行仍顯供氣緊張。為此,化肥廠決定新增14#造氣爐。

化肥廠造氣工段場地狹窄,僅2#造氣系統西側三角地帶尚有少量空地,如仍採用φ2 650mm造氣爐,將制約後期發展。經過多方考察,化肥廠認為φ2 800mm造氣爐比較適用於小型氮肥企業,且易於操作,遂採用φ2 800mm造氣爐。該造氣爐總投資為139萬元,其中自製裝置27萬元,採購裝置36萬元,鋼廠房60萬元,造氣爐安裝費16萬元。

改造於2023年9月開始,造氣爐於11月5日點火爐,11月9日送氣併入系統,歷時2個月。

l 工藝流程

造氣爐的流程與φ2 650mm造氣爐流程基本相同。

由於場地狹窄,該爐的室外裝置已無擺放位置,僅能放置1台上行除塵器,無法安裝蒸汽過熱器和廢熱鍋爐,為此我們取消了過熱器,僅以管道代替。煙囪不再設水封底座,煙囪閥由廢鍋頂部調至上行集塵器出口,煙囪管固定於鋼廠房上方,直接向大氣排放。雖然排放時不再經過廢鍋,會造成顯熱的損失,但送風時一般去吹風氣餘熱**裝置,排放極少,因此對造氣的節能影響不大。

為了縮小占地,14#φ2 800mm造氣爐的廢熱鍋爐、洗氣塔與13#造氣爐共用。為防止2台造氣爐送風、制氣時相互串氣,對原造氣流程進行了改進,增設煤氣總閥。工藝流程見圖1。

該流程的特點是結構緊湊,占地少,制氣阻力小。

1—φ2800nm造氣爐;2—除塵器;3—聯合廢鍋;4—聯合洗氣塔;5—除塵器;6—φ2650mm造氣爐

2 裝置特點

(1)廠房為縮短建設週期,14#造氣爐的廠房採用鋼結構,鋼廠房緊貼原水泥框架式廠房向西延伸。廠房分為4層,各層與原廠房同高。原廠房單爐東西向跨度為8m,新廠房由於空間不足,跨度僅為6m,導致造氣爐汽包無法放置,為此將原氣包由東西方向改為南北方向,放置在廠房的西端。

(2)水夾套原造氣爐水夾套內徑為φ2 650mm,外徑為φ2 970mm。新造氣爐的水夾套內徑為φ2 800mm,外徑為φ3 160mm。上部為封頭,下部為平底,座於灰倉上,夾套內壁板向下延伸,插入灰倉內。

4個出氣口安裝在封頭的頂部。夾套破渣條為三角形,水平同高,不再上下錯置。

(3)爐底 φ2 800mm造氣爐仍採用原φ2650mm造氣爐的滾動式爐底。由於爐徑增大,灰盤承載增加,爐條機負荷與φ2 650mm造氣爐相比有所增加,為此將爐條機的電機功率增大。由於爐底負荷重,積灰較多,為延長爐底灰盤使用壽命,增設了爐底衝灰裝置,24小時不間斷衝灰。

從爐底東門向爐底加入造氣汙水,水從爐頂西門出,經水封排放地溝,將爐底積灰帶出。

(4)上灰倉由於新造氣爐的爐徑比φ2 650mm造氣爐大,夾套的外徑超出上灰倉的外徑,原上灰倉已不能使用,需重新製作。新灰倉加大上端麵,以容納夾套。下法蘭尺寸不變,以保證能夠使用φ2 650mm造氣爐的爐底。

由於灰倉加大後的上端麵超出了下法蘭的直徑,為此在立面筒壁上增加了多塊立板,以增加強度。灰倉出灰口及安息角借鑑了大中型氮肥廠φ3000mm、φ3 600mm造氣爐的結構及尺寸,以減少塌炭,降低下灰中的殘炭含量。

(5)管道閥門造氣爐的上行煤氣出口設在大蓋頂部,上行閥設在上行除塵器之前,下吹蒸汽進口由上行管處改在爐體的上端,由東西兩側分兩路進入。

φ2 800mm造氣爐與φ2 650mm造氣爐相比,前者的管道、閥門的規格尺寸多數都大於後者。送風管及閥門由dn600mm增至dn700mm,入爐蒸汽及加氮管道閥門由dn200 mm增至dn250mm,下行管道、閥門由dn600 mm增至dn700mm。所有dn700mm閥門除送風閥、煤氣總閥採用閘板閥外,其餘均採用座板閥。

管徑的加大,使風量、風壓、蒸汽量增加,制氣阻力減小。

(6)油壓系統各閥門仍採用油壓驅動,電磁換向閥控制啟閉。由於閥門通徑增大,油缸缸徑也相應增大。為保證各閥門供油及時,閥站通徑由dn10mm增大至dnl2mm。

閥站仍採用12閥位,12個閥位全部占用,控制15個油壓閥門。其中下行閥和下吹蒸汽閥採用油管聯鎖,由1個電磁換向閥控制。新增的煤氣總閥採用電動式,一旦閥站斷電,該閥會自動落下,防止與另1台造氣爐串氣而出現安全事故。

安裝過程中,所有油管均採用管道切割,氣焊焊接,以避免產生焊渣卡住電磁換向閥的問題。從以往的安裝經驗看,即使如此,仍不能完全避免出現換向閥卡住,甚至出現焊渣進入幫浦站帶入其他造氣爐,使它們也發生電磁換向閥被卡住,閥門起落不正常的情況。為此,在該爐的閥站低壓油的出口,安裝了1臺y型過濾器。

開車執行後,該爐更換換向閥3次,清理y型過濾器2次,其他造氣爐一直未發生電磁換向閥卡住的情況。

(7)自動加煤機加煤部分採用自動加煤系統。該系統加煤布料器為上提式,加煤量和爐內炭層高度可以調節,在提高自動化程度的同時,還具備隨工藝條件變化,操作靈活的特點。關鍵的壓力引數,如油壓、蒸汽壓力、水壓、風壓,實現了自動採集,微機顯示,方便了操作。

由於煤炭加工粒度不勻,部分炭塊粒度超過200mm,為防止卡料,爐溫波動,惡化工況,此次改造加大了下料管及插板閥、圓盤閥的通徑,均由dn350mm增大至dn400mm。

(8)鼓風機為便於改造,新造氣爐雖然擴大了爐徑,但仍與其他φ2 650mm造氣爐共用d400-11型鼓風機(該機前串有1臺9-26no10d型風機)。

(9)洗氣塔洗氣塔為我廠自行設計製造,塔徑由φ1 600mm增至φ2 500mm,內部結構為空塔噴淋,使用效果良好,既保證了氣液充分接觸,又避免了填料堵塞現象。新塔與原單爐單塔相比,降溫效果大為改善,在與原小洗氣塔上水量相同的情況下,可將2台造氣爐所產煤氣溫度降至50℃左右,而原小洗氣塔只能降溫至55℃左右。通過此次改造,不僅大幅度降低了造氣汙水的用量,而且減輕了本已超負荷執行的汙水曝氣塔的負荷。

(10)廢熱鍋爐廢熱鍋爐採用熱管式廢熱鍋爐,能**2台造氣爐的煤氣顯熱,其換熱面積增加到380m2。

3 裝置運**況

執行時,造氣爐入爐蒸汽溫度、壓力與其他造氣爐相同,上吹加氮操作時間仍採用2min。送風時間仍為29 s,與φ2 650 mm造氣爐相同。由於φ2 800mm造氣爐送風閥為dn700mm,φ2 650mm造氣爐送風閥只有dn600mm,因此新爐執行負荷高於原造氣爐。

執行實踐表明,φ2 800mm造氣爐爐溫穩定,下灰正常,灰渣殘炭的含量與φ2 650mm造氣爐相近。發氣量比φ2 650mm造氣爐多7%~10%。2種造氣爐的運算元據(煤質較好時)對比見表1。

由於造氣爐爐底衝灰時,汙水會對爐下裝置產生腐蝕,為此,將新造氣爐的衝灰介質更換為空氣,間斷衝灰,以保護爐底和大小齒圈。出灰口設在閉式傳動方門上,由操作人員定期開啟閥門排灰。

該爐執行4個月後,出現清爐時不下灰,需將灰盤倒轉一段時間才能下灰的問題。經檢查,發現灰鬥入灰口處有大疤塊堵塞,且爐箅已嚴重磨損,基本起不到破渣作用,遂改用7層專用爐箅,提高了爐箅的耐磨能力,解決了不下灰的問題。

4 尚需完善的問題

(1)本次改造幫浦站未作改動,仍由h50型油幫浦供油,因而油壓波動大,4臺爐需開2臺油幫浦方能使閥門正常起落。油幫浦常開無備對安全生產造成隱患。計畫改用h80型或h100型油幫浦。

(2)造氣爐各油壓閥門都已加大,雖然油壓能維持在50kg,但閥門起落仍較慢。尤其是dn700mm的油壓閘板閥,閥頭重量大,油缸行程長,閥門由全閉至全開需耗時5~7 s,增加了制氣阻力,影響產氣量,需改用電液閥,以提高閥門的靈活性。

(3)由於場地狹窄,裝置吊裝很不方便,雖然廢鍋的質量只有21 t,但仍需動用100t級的吊車方能就位。室外管道、閥門的安裝均需動用35t級的吊車,這將給以後的檢修帶來許多不便。

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