三期脫硫秋季檢修方案

2021-10-31 06:35:06 字數 4852 閱讀 1503

2023年三期脫硫秋季檢修方案

各部門:

三分廠脫硫真空幫浦後酸氣夾帶油塵,管道及阻火器易堵;克勞斯爐後過程氣裝置和管路存在積碳、管道堵塞影響工藝正常執行,且容易造成安全隱患。根據上述情況,經公司研究決定計畫於9月5日8:00開始對三分廠化產**車間脫硫工段進行為期30天的檢修。

檢修期間,完成對真空幫浦後酸氣管道加裝捕霧器和阻火器的改造,過程氣裝置和管道以及尾氣管道進行檢查和清洗。

由於此次涉及克勞斯爐停爐和開工以及管道清洗,任務多,工期長。為了確保此次檢修工作順利進行,特制定本維修方案如下:

一、 主要檢修內容及專案負責人

1、酸氣管、過程氣管和尾氣管清洗齊付兵、顧軍華

2、加裝再生塔液位霍志華

3、真空機組熱水清洗李亮

4、酸氣管的改造李亮趙軍濤齊付兵

5、清洗硫捕集器齊付兵、顧軍華

6、檢修廢熱鍋爐及燃燒器齊付兵、顧軍華

7、檢修三閥組霍志華

二、注意事項

1、充分做好各項準備工作。相關部門和檢修人員要在思想上對本次停產檢修工作給予高度重視,按照各項方案要求提前做好各項準備工作。

2、認真做好安全工作。各參檢部門和機修人員要牢固樹立安全第一的思想,嚴格落實各項安全措施,嚴格執行各種規章制度和操作規程。特殊操作必須認真制定和落實安全措施,由職能部門批准後方可進行。

分廠要提前辦理動火報告的有關事宜。

3、各檢修專案的完成情況由專案負責人負責及時向公司總調匯報。

4、安全生產部、工程裝置部等職能管理部門做好檢修現場的巡檢、測試、指導等工作。

5、檢修過程中產生的「三廢」不得隨意排放,嚴格按照審批手續做到妥善處置。

6、安全生產部做好組織協調工作。工程裝置部安排好酸氣管改造及相關裝置製作等準備工作。

7、各管道拆卸前保證吹掃乾淨,防止出現中毒事故。可能存在有毒有害氣體場所佩戴h2s氣體報警儀,現場應有專人監護。認真做好盲板抽堵工作。

由機修和電修負責的專案,三分廠必須安排一名脫硫操作工監護。

8、工藝技術人員做好檢修前後各項技術統計、分析工作。

9、檢修專案總負責人苗志凱,各專案負責人為安全第一負責人。

三、成立檢修臨時指揮部

指揮:苗志凱

副指揮:劉秀峰李亮

成員:王軍海張利傑齊付兵霍志華顧軍華趙軍濤

趙子良孔國棟

四、附各主要檢修、改造專案方案和停工、開工方案

安全生產部

2023年8月31日

脫硫秋季檢修方案

一、檢修專案:克勞斯系統:包括燃燒器、克勞斯爐、廢熱鍋爐過程器管線、汽包、硫捕集器、尾氣管線;酸氣管改造、再生器液位計檢修、三閥組檢修。

二、檢修時間:30天

三、檢修步驟:1、開啟煤氣風機,將煤氣引入克勞斯爐進行趕硫操作。酸氣回爐。

2、停真空機組。

3、將脫硫系統停工,煤氣走旁通

4、依次停脫硫系統的液相幫浦(貧液幫浦、富液幫浦、脫硫液迴圈幫浦、熱水幫浦)。

四、降溫停爐:按照降溫曲線對克勞斯進行降溫。

五、拆卸檢修:1、將廢熱鍋爐末端盲板、克勞斯爐後部人孔開啟進行檢修克勞斯爐及廢熱鍋爐。

2、拆卸燃燒器進行檢修清理。

3、拆卸汽包末端盲板進行檢修清理。

4、拆開硫捕集器清洗。

5、拆卸尾氣管線個別彎頭進行清洗。

六、安裝:檢修清洗完成後,將拆開的部分進行安裝。

七、開工:按照公升溫曲線進行公升溫。將克勞斯爐公升至1000度時,開脫硫系統。

1、酸氣管、過程氣管和尾氣管清洗方案

負責人:齊付兵顧軍華

檢修時間:9月5日--9月16日(共12天)

檢修方案:

1、9月5日-8日機修拆尾氣管,外單位人員進行清洗,14日清洗完畢。

2、14日機修拆酸氣管、過程氣管線,由外單位人員清洗,15日清洗完畢。

3、15日機修拆硫捕集器交外單位人員清洗,16日清洗完畢。

注意事項:拆卸、清洗過程中注意其中過程氣殘餘引起中毒,檢修前應用有害氣體報警儀檢測空氣質素。

2、安裝再生器液位計方案

負責人: 霍志華齊付兵

需要時間:9月5日--9月14日(9天)

更換方案:

1、停工後自動化人員檢視現場液位並與中控遠傳資料對比。

2、校定液位計。

3、對有故障的部件進行更換。

3、真空幫浦機組清洗

負責人:李亮

需要時間:5天

檢修方案:

1、真空幫浦停送酸氣後,酸氣回爐。

2、放空工作液,內部氣體吹掃置換,確保無酸氣殘留。

3、當班操作人員拆開裝置,用熱水管沖洗換熱器。

注意事項:真空幫浦工作液溶解有硫化氫、氰化物,容易被**、呼吸道吸收造成中毒,應避免**接觸,現場應帶氣體報警儀檢測。

4、酸氣管道改造

負責人:李亮趙軍濤齊付兵

檢修時間:9月5日--20日(15天)

檢修方案:

1、由機修按照圖紙製作捕霧器,準備好所有配套管道,驗收合格後到現場安裝,(先不對接管道)。

2、操作工將準備好的阻火器放到現場,機修先進行管道預設,先不對接管道。

3、克勞斯爐停工以後,脫硫全部停產,內部管路清掃完畢,由機修拆卸酸氣管道,交外單位清洗。機修按照管路改造設計,結合現場實際進行管道改造和裝置對接。

注意事項:核對圖紙,檢查設計疏漏和不足。如發現與現場不符的地方,及時匯報予以解決。

5、硫捕集器清洗和安裝放散管

負責人:齊付兵顧軍華

檢修時間15日--16日

檢修方案:

1、15日機修拆開硫捕集器頂蓋,做好清洗準備。

2、拆下原來的尾氣放散並改作盲板,在新硫捕集器後加放散。

3、外單位對硫捕集器進行清洗,於16日完成。

6、廢熱鍋爐及克勞斯爐燃燒器檢修方案

負責人:齊付兵顧軍華

檢修時間:9月16日--9月21日(共5天)

檢修方案:

1、16日由機修人員拆卸廢熱鍋爐和克勞斯爐燃燒器,並檢查內部情況記錄。

2、檢修廢熱鍋爐翻板

3、鍋爐由外單位人員進行清洗。

注意事項:拆卸、清洗過程中注意其中過程氣殘餘引起中毒,檢修前應用有害氣體報警儀檢測空氣質素。

7、三閥組清洗方案

負責人:霍志華齊付兵

需要時間:9月16日(1天)

檢修方案:

1、停工後進行管路空氣置換,吹掃。

2、機修、操作工拆卸三閥組,並對管路清洗。

3、自動化人員對閥體進行檢查,清洗。

4、清洗完畢,經儀表測試合格組裝。

開停工方案

一、 停酸氣,趕硫

停工時間:9月5日

中控室關閉入克勞斯爐酸汽三組閥,崗位操作工關閉酸汽入爐現場閥門並開啟酸汽旁路閥門。中控室按煤氣/空氣計量比(1:4.

27)要求,調節空氣流量與煤氣流量,巡檢崗位開啟激冷氮氣現場閥門,中控室調節激冷氮氣量控制爐膛溫度在1050℃~1180℃之間,進行趕硫操作。檢查硫系統伴熱蒸汽壓力不得低於0.4mpa,觀察液硫管液硫流動情況防止堵塞。

趕硫操作結束後,中控室關閉入爐煤氣三組閥和空氣閥現場崗位關閉入爐煤氣、空氣、激冷氮氣現場閥門。

二、 停真空幫浦

1、開啟酸氣迴圈閥;

2、同時關閉酸氣出入口閥門;

3、停止真空幫浦;

4、停止機封電機;

5、將幫浦腔及分離器內液體放空;

6、開啟氮氣,清掃幫浦腔及分離器;

三、停脫硫系統

1、依次停熱水幫浦、脫硫液迴圈幫浦、貧液幫浦、富液幫浦。

2、開啟粗苯處煤氣旁通閥門,關閉進出脫硫塔煤氣閥門。

3、脫硫塔、再生塔充入少量氮氣,保證正壓。

四、克勞斯按降溫曲線降溫

克勞斯爐催化劑降溫曲線

(1)1000—800℃段,降溫時間10小時,溫降不得超過30℃/h。

(2)當床層溫度達800℃,恆溫6小時。

(3)800—600℃段,降溫時間10小時,溫降不得超過20℃/h。

(4)當床層溫度達600℃,恆溫12小時。

(5)600℃—350℃段,公升降時間控制在12.5小時,溫降不得超過20℃/h。

(6)床層溫度達350℃時,恆溫24小時。

(7)350—220℃段,公升降時間13小時,溫降不得超過10℃/h。

(8)在床層溫度220℃時,進行恆溫,時間為24小時,此時爐內保持為還原氣氛狀態。

(9)220℃—130℃段,公升降時間9小時,溫降不得超過10℃/h,可通過調節煤氣量和空氣量來控制。

(10)在130℃溫度下,保持恆溫在36小時,此階段恆溫時間要求嚴格做到。

(11)逐步將少煤氣量,最後滅火。

五、檢修、清洗。

六、檢修完畢後,開工。

1、按公升溫曲線公升溫。

開工時間:9月21日

克勞斯爐催化劑公升溫曲線

(1)克勞斯爐點燃後,在烘爐初期0—8小時內,爐床溫度公升至130℃,通過調節煤氣量和空氣量來控制。

(2)在130℃溫度下,保持恆溫在36小時,此階段恆溫時間要求嚴格做到。

(3)130℃—220℃段,公升溫時間9小時,溫公升不得超過10℃/h,可通過調節煤氣量和空氣量來控制。

(4)在床層溫度220℃時,進行恆溫,時間為24小時,此時爐內保持為還原氣氛狀態。

(5)220—350℃段,公升溫時間13小時,溫公升不得超過10℃/h。

(6)床層溫度達350℃時,恆溫24小時。

(7)350℃—600℃段,公升溫時間控制在12.5小時,溫公升不得超過20℃/h。

(8)當床層溫度達600℃,恆溫12小時。

(9)600—800℃段,公升溫時間10小時,溫公升不得超過20℃/h。

(10)當床層溫度達800℃,恆溫6小時。

(11)800—1100℃段,公升溫時間10小時,溫公升不得超過30℃/h。

安全注意事項:

a.克勞斯爐公升溫過程溫度要均勻;尤其在130℃時要嚴格按要求恆溫操作。

b.根據公升溫曲線,每次公升溫時溫公升速度≤30℃/h,過程氣在反應器前放散。

三期脫硫運規

姓名評分 一 填空 每空 1分,共 38 分 1.三期鍋爐燃用設計煤種的含硫量為脫硫裝置入口so2濃度mg nm3 幹,7.03 o2 其排放是滿足國家環保政策中火電廠二氧化硫排放第 時段標準,需低於 mg nm3,裝置設計排放值為mg nm3。2.三期脫硫在設計煤種額定負荷下設計生產用電是 kwh...

脫硫檢修方案

一 編制目的 為了更好的維護裝置 消除潛在缺陷及現有缺陷 保障脫硫系統穩定執行 在計畫執行當中不出現大的故障,特編制此方案指導現場脫硫系統檢修工作。二 主要工作內容 1.除霧器清理及部分更換 2.除霧器沖洗水及噴嘴檢查 3.噴淋層及噴嘴檢查 4.氧化空氣管道固定及通暢性檢查 5.吸收塔 事故罐 漿液...

脫硫塔檢修方案

一 檢修原因 2013年8月6日上午執行人員發現1 脫硫塔東面有漏灰現象,並通知了保全人員進行檢查。聯絡藍天防腐人員拆下脫硫塔東面保溫層,發現塔體有0.5 磨損較為嚴重,一道長150mm寬約13mm 的口子往外噴灰。根據情況部門立刻安排人員對2 脫硫塔進行拆保溫檢查,也發現了塔體有較為嚴重的磨損,由...