再生冷卻塔優化改造可行性分析

2022-11-10 11:54:04 字數 4112 閱讀 9476

第40卷第3期2014年6月

包鋼科技

再生冷卻塔優化改造可行性分析

李鋼,趙

輝,袁敏

014010)

(內蒙古包鋼鋼聯股份****燃氣廠,內蒙古包頭

摘要:ccpp焦煤二次淨化系統執行已有三年多,文章通過對脫萘、脫苯再生冷卻塔再生過程中存在的問題,進行

論證分析,為下一步再生冷卻塔的優化改造提供可行性理論依據。

關鍵詞:ccpp;淨化系統;脫萘;脫苯;再生中圖分類號:tq051.5

文獻標識碼:b

文章編號

焦煤淨化工藝包括濕法和乾法。由於包鋼焦化

廠煤氣**氣質量較差,為保障ccpp燃機所需潔淨原料氣,採用「塔式全乾法淨化」工藝,其優點操

l存在的問題及原因分析

1.1再生冷卻塔發生堵塞

作簡單,裝填後料層均勻,氣流分布好,防止氣流偏流。從而進一步脫除煤氣中的萘、焦油、苯、硫化氫

由於硫的熔點為在脫萘、脫苯再

生過程中,隨著再生出口溫度的逐步公升高(最終達到120 oc以上),尤其到了再生中後期,液態硫在再

及重烴類物質,淨化合格後的煤氣輸送給使用者使用¨ 。包鋼ccpp焦爐煤氣脫萘、脫苯淨化系統包括5座脫萘塔、5座脫苯塔及一座再生冷卻塔,冷卻

生解析氣吹掃作用下進入噴淋冷卻塔冷卻,萘、硫等雜質不斷沉澱凝降,逐步堆積於冷卻塔底部,造成再

生冷卻塔底部堵塞 j。嚴重時造成冷卻塔積水,在再生解析氣的衝擊下,易產生水錘,造成再生淨化塔

塔設計總高為18 ill,直徑0.8 m,安裝於再生集水沉澱坑水泥桁架中心位置,塔上部16 m處安裝2個防腐陶瓷螺旋噴嘴,並配備水幫浦1臺。當脫萘、脫苯塔再生時,啟動水幫浦進行噴淋降溫,再生解析氣雜質在噴淋作用下墜入集水坑沉澱,解析物雜質每年清理

一再生壓力瞬間憋高的安全隱患。因此不得不間斷終

止再生,利用高壓水槍進行清理,從而影響了再生效率。清理出的單項硫雜質見圖1,原因分析如下。

次,集中處理,噴淋冷卻水迴圈使用。

收稿日期

作者簡介:李鋼(1974一),男,天津市人,現從事燃化專業管理工作。

第3期再生冷卻塔優化改造可行性分析35

圖1清理出的單質硫雜質

(1)氣候條件:由於北方地區晝夜溫差較大,雖然再生管線及冷卻塔本體作了保溫措施,但由於再生塔再生出口管線較長,隨著再生解析過程的不斷進行,當再生解析氣到達再,e末端冷卻塔入口時,產生熱量損失。另外,由於再生冷卻塔底部沒有保溫措施,再生解析物液態硫在沉降過程中與空氣接觸

發生板結,加速了冷卻塔底部的堵塞 。

(2)冷卻水噴淋的影響:為達到環保要求,防止再生解析氣對環境的汙染,當脫萘、脫苯塔再生時,啟動再生冷卻塔噴淋降溫除塵系統。然而在冷卻水噴淋降溫過程中,液態硫與冷凝水接觸後瞬間固化,凝結於管壁排汙口處,造成冷卻塔底部硫磺逐漸堆積產生堵塞。

1.2汙染周圍環境

由於再生解析氣中含有萘、苯、焦油、硫化物等

雜質,所以,為了保護大氣環境,實現低碳環保,有效

保證人員健康,脫萘、脫苯再生冷卻塔系統配套設

計、安裝一套18 113高的冷卻降溫除塵裝置。但在實際操作過程中發現,由於再生塔集水坑蓋板密封不

嚴,在脫萘、脫苯塔再生初期(再生出口溫度低於100 oc),在螺旋噴嘴噴淋降溫的作用下,再生解析氣被螺旋水封封住,但解析氣會在噴淋水重力作用下從再生塔底部冒出至大氣中;隨著再生出口溫度的不斷公升高,再生中後期,弭生塔底部發生堵塞,部

分液態硫在再生解析氣及噴淋的作用下,呈粉末狀

從冷卻塔頂部排出,尤其是粉末狀單質硫大氣中於氧接觸,在陽光暴曬下極易發生自燃,產生二氧化硫

氣體,既影響了周圍環境,義對呼吸系統造成一定傷害。

2 解決措施

2.1再生冷卻塔底部增加蒸汽伴熱(見圖2)

圖2再生冷卻塔工藝結構示意圖

經觀察分析,再生冷卻塔硫堵位置通常發生在冷卻塔底部水泥桁架排汙孔處。因此,在此處加裝高溫蒸汽保溫筐,筐體結構見圖2(b),箭頭所示為

筐體上、下及四周高溫氣源吹掃方向(孑l徑為10 mm均布)。考慮到防腐,保溫筐材質選用dn25 mm不銹鋼管,氣源引自於蒸汽電加熱器底部排汙,這樣既能保證吹掃溫度(電加熱器本體設定加熱溫度為350℃),又可保證吹掃壓力。

2.2再生塔集水坑上部安裝過濾淨化填料框

為徹底解決再生冷卻塔噴淋降溫過程中,再生

解析氣雜質從冷卻塔底部冒出,汙染周圍環境。採

取以再生塔集水坑水泥桁架基礎面為基準,在集水

坑四周水平位置製作固定支撐,並製作料筐個,料筐底板

均布鑽孔徑為20 mm的孔,上面鋪l0目不銹鋼絲網後,內部裝填活性炭吸附劑。以達到密封吸附過濾,防止再生解析氣對環境的汙染,最上層加蓋板。圖2(a)中a、b區域為鋪設安裝料筐位置。

3 經濟效益

3.1提高再生效率

通過以上對再生冷卻塔的優化改造,會使得再

生過程更為徹底、順暢,將大大縮短再生時間,降低能源消耗(蒸汽、氮氣、電耗),提高了淨化塔再生效率及再生質量,有效延長吸附劑的使用壽命,對降低機物料消耗意義重大。3.2降低勞動強度

由於脫萘、脫苯塔定期安排再生(每月兩次),

再生過程冷卻塔每次都發生堵塞,所以不得不中斷

停止再生,聯絡安排高壓水槍進行沖洗,工期4至5

(下轉第61頁)

第3期稀油密封煤氣櫃活塞油位下降判斷與處理61

(2)活塞油溝補油的計算方法。15萬ill稀油述措施向活塞油槽補油、加油。櫃內無煤氣洩漏時,下到活塞頂部。檢查活塞油位、活塞間隙、導輪及防

密封高爐煤氣櫃半徑(側板)26.67 m,活塞油溝(上部)寬0.5 m,活塞油溝面積約83 m 。加高10 mm活塞油溝液位,需0.83 n 密封油,密封油每桶170 l,需加近5桶。

5.2.2主要故障處理

迴轉裝置、支架護欄、頂部桁架等有無問題。

發生以上情況時,應及時通知廠調、車間,處理措施要準確、及時,並注意採取安全防護措施。

(1)活塞密封油位不足,煤氣洩漏。在櫃內檢查時,發生煤氣洩漏,應立即返回櫃頂。處理方法,

一6 結束語

稀油密封煤氣櫃是冶金煤氣管網中重要的調

是開啟4組高位油箱回油閥,使密封油倒流入櫃,

峰、穩壓和節能裝置。因此,做為稀油密封煤氣櫃的增加活塞油溝液位高度;二是降低油水分離器調節日常檢查、維護和隱患消缺工作,不僅在保證各軋鋼閥高度,使櫃底回油加大,手動啟幫浦強制供油。

使用者安全生產的同時,也能在公司重點要害部位監處理完畢,應及時補充密封油,重新調整、檢查

管及處理突發事故方面起到至關重要的保障。

各裝置正常。

(2)活塞衝頂事故。發生活塞衝頂事故,立即參考文獻

全關櫃出入口蝶閥,開啟dn800放散閥,降低櫃位,谷中秀.新型乾式煤氣櫃[m].北京:冶金工

使活塞高度在正常範圍之內。如放散閥出現故障,業出版社.2010.

先開啟櫃體3個dn150放散閥放散,並盡快排除放[2]王亮亮,李強.煤氣設施帶氣堵漏常用方法

散閥故障。

及實踐[j].包鋼科技

櫃位正常後,檢查活塞油位,如油位偏低,按上

十十「— 」— 」—『

十-」—

(上接第35頁)

現有煤氣淨化工藝,提公升淨化站淨化能力的重要性天,如果按每次清理人工費200元/每人×天計算,

顯得尤為突出。通過對脫萘脫苯再生冷卻塔實施一則一年節省12萬元。同時勞動強度大大降低,每次系列的優化改造,必將有效解決再生冷卻塔底部經進行高壓水槍沖洗前,崗位人員要重複操作再生塔,常堵塞的問題,從而為保證焦爐煤氣的淨化質量及關閉盲板閥等操作,以確保現場作業安全;再生完成

淨化工藝系統的安全執行提供安全保障。

後,還要對環境周圍粉末硫磺進行清掃,防止發生自燃的隱患。參考

文獻3.3社會效益明顯

張維祥,楊兵.焦爐煤氣脫萘再生新工藝及通過對再生冷卻塔系統的優化改造,將徹底解再生氣的應用『c1.全國冶金燃氣專業年會,

決再生冷卻塔硫堵問題。保證了淨化吸附塔再生的

浙江溫嶺,2013.

連續性,大大提高了煤氣淨化質量,同時有效保證並[2]楊學麗,孫同華,賈金平,等.活性炭基脫硫

延長了ccpp機組的執行週期,降低了檢修維護費劑的熱再生研究[j].裝備環境工程,2012,9

用;減少了再生廢氣的排放,保護了大氣環境,保證

了員工的身心健康,努力達到環保要求。

[3]何佳,王峻,姜濤,等.tsa焦爐煤氣精製裝置

4 結束語

改造分析與處理『c].全國冶金燃氣專業年會,浙江溫嶺,2013.

隨著國內冶金行業環保意識的不斷增強,改進

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