電廠灰庫中乾灰含氨分析及對策

2022-10-06 01:45:02 字數 1022 閱讀 6515

摘要:某廠擁有4×300mw機組,二、三期各2臺300mw機組(二期為3、4號機組,三期為5、6號機組),2023年4臺機組均安裝了scr脫硝系統,二、三期分別擁有三座灰庫,近期二期灰庫乾灰中含有氨味,進行化驗證實灰中含有少量氨氣,灰中含氨會危及人身安全。本文針對灰中含氨原因進行分析並提出對策。

關鍵詞:灰庫;氨氣;逃逸

一、概述

近期某廠幹灰使用廠家反映二期灰庫內灰在水中分解後有氨氣味,三期乾灰中未發現此現象。某廠立即組織分析查詢原因,對各台機組飛灰進行取樣外送化驗,檢驗飛灰成分,經化驗分析4號爐灰樣中nh3含量為0.0128%(即128ppm),化驗機構建議適當降低脫硝效率,減少噴氨量。

將各台爐的飛灰分別在熱水中攪拌,發現4號爐灰中有明顯氨氣味道,5、6號爐灰中氨氣味道很淡。

經分析造成4號爐灰中氨氣味道的主要原因有兩點:4號爐催化劑的執行時間遠遠超過設計的化學使用壽命,催化劑活性降低,氨逃逸增加;催化劑孔內堵灰,造成氨氣不能完全與催化劑表面接觸,造成氨逃逸增加。逃逸的氨被飛灰吸附帶入灰庫。

二、原因分析

1、催化劑活性下降

某廠使用的重慶遠達脫硝催化劑的設計使用壽命為16000小時,4號機組脫硫脫硝改造後經過兩年半時間的連續執行,催化劑連續執行時間約20000小時,執行時間遠遠超過催化劑的化學使用壽命,催化劑的活性大大降低。

2、催化劑堵灰

2023年12月份開始發現4號爐a側脫硝催化劑差壓增大,經檢查發現堵灰嚴重,春節調停期間進行了清灰處理,但催化劑孔內的灰仍無法全部清除,造成催化劑可用表面積降低,氨氣與催化劑的接觸面積減小,為滿足脫硝效率,噴氨量增加,勢必造成未參與反應的氨氣隨煙氣帶走,一部分隨飛灰進入灰庫,造成飛灰中攜帶氨氣。因此要盡快進行催化劑再生和填裝備用催化劑層,以保證氨氣完全反應,減少氨逃逸。

3、噴氨量不均

某廠各台機組脫硝自投產以來未對噴氨格柵進行檢查,噴氨格柵噴嘴可能存在堵塞、脫落等異常情況,導致噴氨量不均,另外脫硝入口煙氣流場未進行優化,煙道流場不均也會造成氨氣在煙道內分布不均,個別部位存在氨氣濃度較大的現象,濃度較大部位的氨不能完全與nox反應而被煙氣帶走。但灰中有氨氣味最近才發現,此方面原因較小。

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