天水電廠播料風技術改造方案

2022-06-26 06:09:05 字數 1352 閱讀 1379

天水電廠鍋爐播料、密封風技術改造方案

一、改造原因:

天水電廠現場儲存燃料水分綜合平均值25.63%,稍低於設計值28.69%,但是碎料中蘑菇基儲量多,外部仍有大量的蘑菇基準備入廠,蘑菇基平均水分48.

78%,碎料中佔一定比例的鋸末、碎薪柴、玉公尺秸稈平均水分都在35%以上,一旦鍋爐開始執行,容易造成鍋爐排煙溫度偏高 (設計值151℃),增加了鍋爐熱損失,長期執行會降低布袋除塵器濾袋的使用壽命;為安全起見,鍋爐只能降負荷執行,造成鍋爐效率下降;為了提高機組帶負荷能力,增加鍋爐燃燒穩定性,降低排煙熱損失,根據我廠現場情況,結合其他兄弟單位播料、密封風管改造經驗,研究改造方案如下:

鍋爐滿負荷執行時,冷一次風(播料風、密封風)量約14000nm3/h,熱一次風約51000nm3/h,熱一次風溫235℃左右,一次風總風量65000nm3/h。在風量不變的情況下,關小冷一次風量(安裝閥門調節1)即加大了進入空氣預熱器換熱的風量,再從空預器出口一次熱風引管(安裝閥門2)與冷一次風混合,保持混合後播料風、密封風風量在14000nm3/h左右,空預器冷端換熱量增加後,能有效降低排煙溫度,現場可根據排煙溫度、燃料水分情況,在控制混合風量一定情況下調節閥門1、2開度配比,實現混合風溫調節,同時利用熱風溫度烘乾入爐濕料,改善爐膛進料及燃燒環境。

二、具體改造方案如下:

1.在冷風管、空預器出口一次熱風引管之間加裝連線管道ф720x4約15m,同時加裝冷、熱風調節裝置(閥門1.2)及管道懸吊裝置、金屬膨脹節

2.播料、密封風溫度控制在在100~150℃之間。

3.裝置保溫部分:冷、熱風連線管道,播料、密封風管道(母管、各分段進風管)。

4.控制閥門1、2引至鍋爐8公尺,加裝手動操作平台,便於執行人員緊急操作及維護檢修。

5.安裝工藝及技術要求需請上級指導把關。

三、改造後效果:

1、實際效果可根據改造後現場情況測量得出,估計能減低排煙溫度10℃左右,提高鍋爐效率,降低排煙熱損。

2、 利用熱風溫度烘乾爐前濕料,熱風進入爐膛後即可改善爐膛進料及燃燒環境。

四、改造後存在的缺點:

1.正常執行中,燃料較幹的情況下,可能造成燃料在爐前下料管內提前燃燒,需要執行人員根據燃料品質和密封風、播料風風溫及時作出調整。

2.料溼情況下,在處理給料機、下料口堵料時,容易造成熱風燙傷,必須提前做好安全防護措施,及時調整風溫。

3.風溫高的時候,容易造成氣動門與給料機的聯鎖保護動作,執行人員加強風溫的監控,需調整氣動門溫度保護定值。

4.熱一次風溫降低,可能會影響爐膛床溫,執行人員及時調整,保證風溫高、低的穩定過渡。

五、綜合考慮播料、密封風改造前後的安全及經濟方面的因素,天水電廠決定對播料、密封風實施改造。 (以下為建管中心通知下發的系統改造示圖)

六、費用預算(通過市場、網上詢價和諮詢兄弟電廠預算情況)

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