常溫瓶酸巴殺自動化改造方案

2022-06-22 12:27:02 字數 2077 閱讀 8414

常溫車間巴士殺菌機

溫度控制改造方案及**

目前現場狀況

經實地現場觀察及交流了解到目前裝置工作狀態極其不穩定,該裝置原控制方式為儀表加手動按鈕的方式,屬於最基本的原始控制方式。不僅控制精度低,而且會無謂的增加操作以及維護人員的工作強度。目前4臺溫度顯示儀表與3臺參與溫度控制的儀表均不同程度的出現溫度漂移現象,致使溫度控制功能基本癱瘓,對產品質量產生了嚴重影響。

我們的控制思想

1、 裝置選型

我們的控制方案選用當前工控領域最為成熟的plc控制系統(西門子s7-200、s7-300),配合高可靠性、高視覺化的觸控螢幕操作方案。利用plc控制系統強大、可靠的控制功能,長期穩定執行的優勢,實現使用者的控制要求。西門子plc s7-200,s7-300系統提供豐富的功能控制模組供使用者選擇使用,在本系統控制方案中,我們根據現場實際情況,選擇西門子控制模組中的rtd(pt100)直接輸入模組,從根本上杜絕訊號干擾、溫度漂移、檢測誤差過大等儀表控制方式的弊端,從而保證現場溫度訊號採集環節的穩定、準確、可靠,利用plc系統提供的強大、完善的控制指令構成精確的控制程式,進而確保準確的控制輸出,控制溫度調節閥的開度,實現±1℃的溫度控制精度(需現有調節閥調節功能完好)。

2、 裝置聯鎖

本方案還提供前後裝置聯機功能,即當后級裝置(包裝機)出現長時間故障停機時,本級(殺菌機)及前級裝置(灌封機)聯動停機,避免發生產品過渡積壓、擠壓造成不必要的浪費。當後級裝置(包裝機)出現故障停機時,首先停止前級裝置(灌封機),等待后級裝置(包裝機)恢復工作後再次啟動(可能需要人工干預)。

3、 停機保溫或降溫

后級裝置(包裝機)出現故障停機時,本級裝置(殺菌機)暫停工作,並作保溫處理,如後級裝置(包裝機)停機時間過長(例如:超過5分鐘),則提示操作人員是否做降溫處理,經確認後,自動降溫。后級裝置(包裝機)恢復工作後,首先公升溫至預設殺菌溫度,然後整條生產線轉入正常工作狀態(灌封機等待殺菌機公升溫至預設殺菌溫度)。

方案一、

採用西門子小型plc(s7-200系列)配合西門子新一代5.7」觸控螢幕(tp177)實現對連續巴士殺菌裝置各殺菌溫區溫度的控制。

本方案中,plc部分完成對現場各溫區溫度的採集、模數轉換、運算、控制輸出等工作,觸控螢幕完成實時工作引數的顯示、工藝控制點控制引數的輸入、應急手動操作等工作。西門子小型plc s7-200系列在工業自動化控制領域的小型簡單控制系統中已有廣泛的應用,並得到了廣大使用者的一致認可。tp177新一代觸控螢幕雖然面世不久,但它是基於上一代tp170型改進公升級而來。

所以,其在可靠度、穩定性方面比原型(tp170)更加完善。

本方案優勢,投資相對較少,對維護人員要求較低,經較短時間的培訓即可掌握基本維護要領及方法。

本方案不足之處,整系統再擴充套件空間有限,現用控制功能已經將plc中cup的資源使用殆盡。如想繼續擴充套件控制功能,只能再另外組織新控制系統,無法併入現有系統中,不能對現有資源進行再利用。

本方案觸控螢幕有單色及彩色兩種選項,**分別為:

s7-200plc配合單色觸控螢幕:¥31100.00

s7-200plc配合彩色觸控螢幕:¥31800.00

方案二、

採用西門子中型plc(s7-300系列) 配合西門子新一代5.7」觸控螢幕(tp177)實現對連續巴士殺菌裝置各殺菌溫區溫度的控制。

本方案中,plc部分完成對現場各溫區溫度的採集、模數轉換、運算、控制輸出等工作,觸控螢幕完成實時工作引數的顯示、工藝控制點控制引數的輸入、應急手動操作等工作。西門子中型plc s7-300系列在工業自動化控制領域的中型控制系統中有很廣泛的應用,基本處於主導地位,即使在也有比較廣泛的應用。

本方案優勢,整系統再擴充套件空間較大,可方便的擴充套件為乙個完整、完善的全生產線自動控制系統。便於全生產線的集中管理集中控制,使整條生產線始終處於高效率工作狀態。另,可以減少備品備件採購種類及數量。

由於該系列plc已經在企業中廣泛應用,故對於系統的維護、保養等也不會對維護人員帶來新的負擔。

本方案劣勢,投資相對較高,對於初次接觸的維護人員要求較高,需經過較長時間的專業培訓才能掌握維護要領及方法。

本方案觸控螢幕同樣有單色及彩色兩種選項,**分別為:

s7-300plc配合單色觸控螢幕:¥40600.00

s7-300plc配合彩色觸控螢幕:¥41300.00

注:專案實施時,供方提供指導性安裝,需方提供穿線管等安裝所需輔材。

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