津安鋼鐵2號高爐開爐達產生產實踐

2022-05-10 13:28:30 字數 2591 閱讀 9162

韓超劉洪剛王旭東

(遷安聯鋼津安鋼鐵****煉鐵廠,河北遷安 064402)

摘要津安鋼鐵二號高爐通過抓好裝置質量和操作、科學的配料計算、選擇合理的操作引數,高爐開爐36小時全開風口,並且富氧噴煤,實現了快速達產的目的。

關鍵詞開爐、達產、操作引數

1 概況:

津安鋼鐵2#高爐設有1個鐵口、1個渣口,14個風口,採用串罐式無料鐘爐頂,3座球式熱風爐,乾法布袋除塵,微孔炭磚——陶瓷杯綜合爐缸、水冷炭磚爐底,trt發電等技術新裝置。2#高爐受原、燃料條件限制,爐況不穩定,出現過爐缸凍結、結瘤等。爐型不規則,爐料偏析,氣流不穩,經濟指標不理想,而且爐襯侵蝕嚴重,冷卻裝置損壞較多。

2023年8月份至11月份扒爐進行檢修,清理爐牆粘結物,並將損壞的28塊鑄鐵冷水板更換成銅冷板,在未經噴塗的情況下於08年11月11日進行開爐,36小時實現高爐快速達產。

2 開爐準備

2.1 選擇合理的開爐原料

開爐料成分如下:

表1 入爐原料化學成分,%

表2 焦炭工業分析,%

2.2做好開爐配料計算。

這關係到開爐能否順利進行、渣鐵能否順利流出。爐溫控制方面主要選擇好正常料焦比和全爐幹焦比。2#爐選擇的正常料焦比是1.

98 t/t,全爐幹焦比是3.0 t/t,從開爐結果來看是合適的。鹼度控制方面,2#爐選擇是下部空焦鹼度(r2):

1.0,上部空焦鹼度(r2):0.

9,正常料的鹼度(r2):1.05。

另外高爐各段料的合理組成也重要。

2.3 要抓好裝置質量和執行。

開爐能否順利,關鍵看裝置;裝置執行良好,能保證開爐生產順利進行,減少對爐況的不良影響;裝置質量和執行的好壞決定了達產的快慢。

首先開爐前對高爐各個系統協調執行除錯,確保裝置正常執行。重點檢查高爐冷卻系統及爐前裝置,並對上料系統進行了聯動試車工作。

其次對操作工人和檢修人員進行必要的培訓。

2.4熱風爐烘爐

高爐熱風爐採用球式熱風爐,蓄熱室用自然堆積的耐火球。這種結構的熱風爐具有結構穩定、使用風溫高、投資低的優點。實際烘爐從11月4日烘第一座熱風爐開始,到11月11日三座熱風爐烘爐全部結束,烘爐時間長達7天,烘烤溫度控制在1100℃。

3 開爐操作

3.1爐料填充方式

開爐採用枕木填充爐缸,靜態裝料,熱風點火。高爐死鐵層、爐缸用枕木填充,爐腹為淨焦,爐腰、爐身下部為空焦,爐身中部、上部為空焦加正常料。本次高爐開爐採用枕枕木靜態開爐,而未採用全焦帶風裝料,是因為送風後枕木燃燒快,易於爐料下降,有利於開爐爐況順行。

3.2配料計算原則

全爐焦比3.0t/t,正常料焦比1.98t/t,[si]=2.0~3。渣中mgo在10~12%,al2o3<16%。

3.3送風引數確定

1)風口面積:點火時送風風口面積確定為0.062m2。確定風口安排:8個直風口110mm和6個斜風口115mm,全開風口面積0.1382m2。

2)起步風壓風量:風壓50kpa;風量為正常風量的60%,點火風量確定為1100m3/min。

3)點火風溫大於600℃。

3.4實際操作

依照公司安排,確定點火時間為11月11日9:00送分點火。此次開爐使用熱風點火,送風後爐況不順,風壓憋至170 kpa,料線一直不動,10:

30放風坐料。在恢復過程中,視壓量關係平穩逐步加風,採取少加、勤加的方法,每間隔10分鐘加5 kpa,加至120 kpa後停止加風。13:

45引煤氣,逐步加風至150kpa,壓差控制在120~130 kpa, 15:30鐵口見渣堵口。18:

20鐵口燒開,渣鐵流動性較好,物理熱充足,料尺順暢。隨著焦炭負荷加重,爐溫下降,逐漸捅開風口,擴大進風面積,11月12日7:50風口全開。

上部擴大礦批由8噸擴大到12.3噸,增加頂壓至130 kpa,風量逐漸加大。布料方式採用單環布料,初期因料線深,礦、焦角分別是24°和23°後面隨著料線變化增大了布料角度,12日第102批料就開始使用多環布料,使後面的爐況穩定,達產迅速。

(2#高爐開爐情況見下面表和圖)

表3 開爐後11月11、12日送風情況

表4 開爐後用料情況

4開爐遇到的問題

4.1鐵口難開問題的解決

開爐後第一爐鐵用氧氣燒鐵口,用時過長且沒有燒開,經仔細排查,發現氧氣跑漏嚴重,組織維修人員進行處理,由於氧壓充足,操作正確,鐵口很快燒開,緩解了爐內憋壓情況,保證了爐況的穩定。

4.2鐵口卡炮問題的解決

燒鐵口時將炮窩損壞,用有水泥堵鐵口退炮不及時進而導致不能正常退炮,根據現場情況迅速制定解決方案:首先用氣焊將炮頭割掉,並用氧氣將殘餘在炮窩內的部分炮頭熔掉,清理乾淨後重製作新炮窩;其次嚴格控制退炮時間。

4.3死鐵層殘鐵處理

二號高爐死鐵層積存殘鐵100t左右未能清理,考慮到在送風後可能對爐況的穩定造成影響,經過慎重研究決定:將原先的6個直風口換成了115mm斜風口,以便活躍爐缸。

5結束語

要使開爐順利,迅速達產,就要求我們做好各方面工作,主要包括:

(1)開爐前加強崗位工的技能培訓、抓好裝置質量、做好開爐方案和各項準備。

(2)開爐方案要盡可能周密,同時結合冶煉程序的變化,適時進行調整,使爐況穩定,迅速達產。

(3)選擇好操作引數和提高技術操作水平。

(4)出好爐前第一爐鐵,是保證安全和順利開爐的前提,要求爐前務必充分做好各項準備工作。

2號機高旁主閥前加裝旁通管工藝措施

本專案為確保施工質量,特制定如下技術措施 一 施工前準備工作 複核現場管道規格 管道規格為 323 60,材料 p22,封堵規格 323 60,材料 p22。驗收備品質量,對其尺寸及材料進行複核,確保無誤。二 割管 1 劃線部位應避開原焊口熱影響區,與支吊架位置大於70mm,且與彎頭起彎點距離不小於...