解決直線振動篩偏心激振器軸承損壞的方法

2022-04-27 07:45:03 字數 1501 閱讀 3822

解決直線振動篩

偏心激振器軸承損壞的方法

胡志國吳建國鄭旭振范素青

摘要改進直線振動篩偏心激振器潤滑結構,採用迴圈油潤滑方法解決偏心激振器軸承損壞的問題。

關鍵詞振動篩激振器潤滑

1 前言

目前國內廣泛使用的zkr、zkb和zk型等各種型別的振動篩,尤其是大型振動篩,激振器都存在乙個普遍的問題,即激振器內的軸承壽命較短,經常出現因潤滑不良引起軸承發熱、燒損等現象,嚴重影響振動篩的正常執行,從而降低了該型別振動篩使用的可靠性。本文分析了激振器軸承發熱損壞的原因,提出了解決此問題的方法,對振動篩的設計與使用具有一定的參考意義。

2 激振器軸承發熱損壞原因

經過認真研究分析,軸承發熱的主要原因為激振器油路設計不合理,潤滑方法不當。

振動篩激振器工作原理見圖1, 擋圈見圖2。該振動篩採用鈣鈉基潤滑脂潤滑,潤滑脂用注油槍注入以後經擋圈上的孔流入,然後,潤滑脂分兩路沿軸承滾柱的間隙進入,劣化潤滑脂則積存在軸承滾柱下部,經擋圈下部孔流出激振器。從理論分析和實際使用情況來看,一般軸承用脂潤滑的極限轉速較低,而電機直接驅動的激振器內軸承轉速一般都在970r/min,速度因數dn值為145 500mm。

r/min,這已接近承載力較大的滾子軸承極限轉速。從油路設計來分析,潤滑脂(↑)從圖2中擋圈外環分布孔進入軸承滾子間隙,經激振器運轉後的劣化潤滑脂()通過擋圈下部孔,造成新舊潤滑脂汙染,同時劣化潤滑脂積存在擋圈下部堵住了油口,劣化潤滑脂越積越多,軸承負荷加大,攪動潤滑脂阻力加大,軸承溫度公升高,從而使軸承燒壞,這種油路設計形成了潤滑脂流動盡頭,這是設計中的禁忌。

圖1 振動篩激振器工作原理示意圖

圖2 擋圈

3 解決軸承損壞的方法

3.1 解決方法。改進激振器油路設計,根據滾子軸承速度因數選n68、n100機械油、30號或45號汽輪機油用油幫浦加油進行迴圈潤滑,保證潤滑油膜形成和軸承熱交換。

3.2 理論依據。因滾子軸承的潤滑屬彈性流體動力潤滑,軸承啟動時,利用滾動體迴轉將潤滑油帶入摩擦面間,建立動態壓力油膜而把摩擦面隔開,從而形成液體動壓軸承,軸承滾柱與套圈接觸在彈性液體動壓潤滑下的壓力分布如圖3所示。

從圖中可知,當接觸體滾動速度(v1+v2)愈小時,油膜壓力的分布愈接近幹接觸時赫茲應力分布。但在彈性液體動力潤滑下,接觸區的出口附近會突然出現第二峰值壓力。在赫茲接觸區內的彈性變形,基本上形成乙個平行油膜厚度h,在對應於第二峰值壓力處出現一種縮頸現象,形成最小油膜厚度hmin。

由於滾動體與內外圈接觸區域性壓力很大,此時潤滑油已不再像液體而更像固體了。如用脂潤滑的話,會很快變質而失去潤滑能力,所以在這種情況下用脂潤滑是不合適的。

圖3 彈性流體動力潤滑時,接觸區的彈性

變形,油膜厚度及壓力分布

3.3 設計中注意的問題

激振器軸承採用潤滑油迴圈潤滑,首先要將原結構設計中加密封裝置,確定每個軸承每分鐘耗油量,擋圈的定位,進油路,回油路設計等。

4 結束語

採用上述方法對株洲選煤廠兩台zkb振動篩進行了改進,取得了滿意效果,大大降低了工人勞動強度和維修費用,保證選煤正常生產。實踐證明zkb振動篩激振器油路改進可靠,解決了生產難題,投資少,效益好。

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