鍋爐等離子點火及穩燃系統除錯措施

2021-08-18 02:41:05 字數 4226 閱讀 4931

廣州珠江電廠

#3機組鍋爐等離子點火及穩燃系統

除錯措施

批准:鄭紹寧

複審:徐豐、趙林桂

初審:謝一瓊、龍中林

陽桂生、程波

編寫:煙台龍源電力技術****

二○○七年二月五日

廣州珠江電廠

#3機組鍋爐等離子點火及穩燃系統

除錯措施

措施名稱:廣州珠江電廠#3鍋爐等離子點火及穩燃系統除錯措施

試驗地點:廣州珠江電廠

除錯負責人:陳曉峰試驗日期:2023年 2月

參加除錯人員:張世凱杜永斌及電廠相關人員

除錯責任單位:煙台龍源電力技術****

目錄一. 前言1

二. 系統簡介1

三. 等離子點火系統的各分系統的除錯3

(一) 冷卻水系統的除錯3

(二) 載體風系統的除錯4

(三)一、二次風系統的除錯4

(四) 等離子燃燒器電氣系統的除錯5

(五) 影象火檢系統的除錯6

(六) 等離子點火系統各項聯鎖、保護的傳動試驗6

(七) 等離子點火系統燃燒器的整套啟動試運7

(八) 組織與分工10

附件:1.等離子點火安全注意事項

2.現場條件表

3.燃用實際煤種的煤質表

4.等離子點火啟動參數列

5.鍋爐有關啟動參數列

一 、前言

為保證廣州珠江電廠#3鍋爐等離子點火系統正常投運,特制定本除錯措施。

鑑於煤質著火性較好、又是典型的四角切圓燃燒,中速磨直吹式製粉系統,整個等離子點火系統按具有無油點火的能力設計。試運大綱的核心是以《鍋爐防爆規程》和《等離子點火應用指南》為根據,按照等離子點火的設計思想,在確保安全、穩定地點燃,不發生爐膛爆破、不發生二次燃燒,滿足機組啟動曲線的要求為前提,以具體措施實施等離子點火。

本措施由廣州珠江電廠、煙台龍源電力技術****共同討論通過後實施。

本措施不替代電廠的相關措施,電廠相關部門參照本措施制定分部試運、分系統除錯措施及操作程式,該系統的除錯由煙台龍源電力技術****負責,並指導電廠執行人員進行除錯操作。

二 、系統簡介

珠江電廠#3爐採用哈爾濱鍋爐廠製造的亞臨界引數、自然迴圈、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構π型汽包鍋爐。

鍋爐設計煤種為煙煤,煤質資料見表1,鍋爐技術資料見表2。

表1 煤質資料一覽表

表2 鍋爐主要技術引數

磨煤機採用rp-783型碗式中速磨,冷一次風正壓直吹式製粉系統,每台爐配6臺中速磨煤機,每台磨煤機帶一層燃燒器。

表3不同負荷下磨煤機的投運台數和燃燒器的主要引數

表4 磨煤機主要引數

三 、等離子點火系統的各分系統的除錯

(一) 冷卻水系統的除錯

1. 冷卻水系統簡介

等離子點火系統中設計有專門的冷卻水系統。

冷卻水取自機組閉式冷卻水系統,進水管自閉式水壓力管道接入,進入管道增壓幫浦,回到閉式冷卻水系統回水管。

點火器前的冷卻水管上設有手動調節閥,用於調整冷卻水流量,同時安裝有就地壓力表和壓力開關,用於就地監視及保護等離子點火裝置。

2. 冷卻水系統除錯步驟

1) 安裝單位確認水幫浦軸系的對正度。

2) 檢查冷卻水系統安裝的完整性:對水幫浦、管道、閥門、壓力表等進行外觀檢查,確認沒有安裝缺陷後,閉式水系統執行。

3) 將等離子點火器前的冷卻水進/回水管接頭拆開,敲打冷卻水管,並通水沖洗冷卻水管道,進水、回水管接臨時水帶排入地溝。啟動冷卻水幫浦時,再次沖洗10分鐘後停運, 並將冷卻水濾網拆除,清理濾網。將冷卻水系統恢復,防止系統管道內的雜物進入閉式迴圈水。

4) 給冷卻水幫浦控制箱送電,在就地啟動一台冷卻水幫浦進行試轉2小時,水幫浦啟動後注意檢查水幫浦的電機旋轉方向。水幫浦啟動後對冷卻水管路進行沖洗,同時檢查管路中各閥門、法蘭、儀表介面處有無滲漏現象,檢查系統中各壓力表指示是否正確,注意水幫浦不能長時間憋壓執行。用同樣方法對另一台冷卻水幫浦進行試轉、沖洗。

5) 在主控室對水幫浦進行遠方啟停操作,確認其動作正確,同時試驗兩台水幫浦間的聯鎖動作情況。

6) 再次啟動冷卻水幫浦,按順序逐一開啟1~4號等離子點火器的冷卻水閥,檢查等離子發生器內部、軟管、介面的嚴密性,檢查所有回水管均應有水流。

7) 所有管路通水後等離子發生器前的冷卻水壓力應大於0.3mpa,遠方檢查冷卻水壓力開關的動作情況。

(二) 等離子火檢冷卻風和載體風系統的除錯

1. 等離子載體風系統簡介

等離子發生器採用穩壓、潔淨、乾燥的空氣作為等離子載體,本方案採用高壓離心風機提供的高壓風為等離子發生器提供載體。現場設2臺高壓離心風機,風機全壓力17.8kpa。

在等離子點火器停止工作以後,高壓離心風機繼續工作,為等離子點火器通風、為影象火檢探頭供冷卻風。

2.載體風系統除錯步驟

1) 檢查載體風系統安裝的完整性:對風系統管道、各閥門、壓力表等進行外觀檢查,確認沒有安裝缺陷。在點火器前將載體風軟管斷開,同時將影象火檢探頭的內部元件拆除,準備風管路吹掃。

2) 啟動一台載體風機,試運2小時,啟動風機時注意檢查風機的轉向、振動、溫度,試運過程中每隔30分鐘檢查一次。檢查系統內各壓力表指示的正確性,檢查各閥門、法蘭連線處有無洩漏現象。

3) 全開各點火器前的手動閥,對載體風系統管路進行吹掃。吹掃完畢後恢復點火器前軟管的連線。在吹掃的過程中,適當增加對管路的敲擊,以便於焊渣的剝落。

4) 用同樣方法對另一台風機進行試轉,並檢查聯鎖關係正常。

5) 調節點火器前載體風的壓力,檢查壓力開關的動作情況,並在遠方確認。

(三) 磨煤機冷爐製粉系統的除錯

1. 冷爐製粉系統簡介

考慮直吹式製粉系統等離子點火裝置的應用,需要對#6磨煤機系統進行改造,使其具備在鍋爐冷態條件下直接啟動製粉的能力。在本專案中的改造方案為:在#6磨煤機入口的一次風道旁路上加裝了一套蒸汽暖風器,可將冷態時的磨入口風溫加熱至滿足製粉要求。

暖風器蒸汽汽源取自廠用輔汽管道,疏水排至定擴地井。

2. 冷爐製粉系統冷態除錯步驟

冷爐製粉系統的冷態除錯安排在鍋爐冷態通風試驗過程中進行,具體步驟如下:

1) 檢查一次風系統安裝的完整性:對暖風器前後風道、暖風器、來汽及疏水管路、閥門、a層燃燒器及風箱等進行外觀檢查,確認沒有安裝缺陷。

2) 確認暖風器來汽管路上的閥門、疏水閥等調整靈活、方向正確、開關到位。

3) 在暖風器投運時要逐步暖管,檢查蒸汽、疏水系統的嚴密性。

4) 暖風器投入初期應通過疏水閥旁路進行疏水,待疏水水質潔淨後再通過疏水閥進行疏水。

5) 在一次風系統具備通風條件後,檢查暖風器前後風道、燃燒器及風箱周圍系統的嚴密性。

6) #6磨通風後投入暖風器,對磨煤機進行暖磨,調整#6磨煤機的通風量,記錄暖風器進出口風壓、風溫,考核暖風器的效能。

7) 試驗電動插板門開關是否靈活和嚴密,根據dcs的要求,檢查連鎖是否有效。

8) 試驗二次風系統的電動調節門是否開關靈活,開度指示是否準確。

(四) 電氣系統的除錯(包括冷態拉弧試驗)

1) 檢查電源櫃、隔離變壓器、等離子點火器、集控室plc等的所有接線,確認接線正確、牢固。

2) 按相關標準,對點火系統的變壓器、隔離變壓器、電纜等進行耐壓試驗、絕緣測試等工作。

3) 在以上除錯工作完成後,電源櫃送電,首先進行電源受電,然後進行控制電源合閘,6ra70應顯示7.01為正常,然後合閘電源櫃風扇電源,檢查並確認風扇的轉向正確無誤。

4) 檢查集控室與電源櫃的通訊狀態,確認無誤。

5) 檢查等離子點火器就地的位置,檢查冷卻水、載體風管道連線良好。

6) 調節等離子點火器的冷卻水流量,確認冷卻水壓力正常。

7) 調節載體風的流量、壓力至合適的範圍。

8) 在遠方觸控螢幕顯示起弧條件滿足的情況下,電流設定為300a,遠方進行啟弧、停弧試驗。

9) 在就地(電源櫃)啟弧、停弧試驗成功的情況下,等離子發生器的功率設定不變,進行遠方(集控室)啟弧、停弧試驗。

10) 在上述試驗完成的情況下,進行短時間的功率調節範圍試驗,並記錄有關引數。

(五) 影象火檢系統的除錯

影象火檢系統用來監視等離子點火燃燒器的火焰,便於執行人員進行燃燒調整。在4只等離子燃燒器的上部各安裝乙個帶ccd攝像機的火檢探頭,探頭引出的4路**訊號送至集控室內的四畫面分割器,經處理再送到工業電視,工業電視在乙個畫面上同時監視四個等離子燃燒器的火焰。火檢探頭所需的冷卻風由等離子載體風機提供。

該系統在正式投入使用前,必須進行如下工作:

1) 檢查風機就地控制櫃、**電纜、四畫面分割器、工業電視的接線、連線是否正確,確認無誤。

2) 檢查冷卻風系統的完整性:對風機、閥門、管路、吊架、探頭等進行外觀檢查,確認沒有安裝缺陷,檢查火檢探頭的安裝位置、角度正確。

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