空氣壓縮機節能技術改造方案

2021-03-04 01:28:40 字數 1855 閱讀 6854

我們公司空壓機共同12臺,總功率75*7+132*5=1185(kw),佔公司用電量35%左右。現公司乙個月電費約130萬,空壓機乙個月電費約45萬。空壓機節能意義巨大。

具體方法:

一、 去掉原先的單機各自控制方式,12台機集中控制。利用plc控制器、變頻器、壓力感測器等較先進工控原件,在保證正常生產的前提下,實行動態恆壓供氣。

節能原理:

1、 我們現空壓機管道三廠區全連通,總管的輸出壓力一般在0。72~0。80mpa之間。

由於單一控制每一台機的效能不一樣,對壓力波動的響應速度遲緩,我們為保證生產的順利進行,必須提高總管的輸出壓力。採用了集中控制可提高空壓機的響應速度,實行動態恆壓供氣,降低總管的輸出壓力。根據我們的長期關察,只要能動態恆壓供氣,0。

7mpa的總管壓力能完全保證正常生產。因此採用集中控制能節約空壓機為輸出過高壓力,而浪費的電能。

2、 我們空壓機現在的工作模式是:在達到設定的輸出壓力以後,解除安裝執行,如果壓力在10~15分鐘內沒有降下來,機器停下。而解除安裝動行是不產氣的,但是其電能消耗約為正常執行時的一半。

我們按一台機一天解除安裝執行20分鐘 ,可得如下結果:解除安裝消耗的電能度數=1185*0.5*0.

33=195.525(度)。如果採用集中控制,因它採用迴圈工作制,利用變頻器變頻調節過度,可直接啟停空壓機,沒有解除安裝,從而節約因解除安裝產生的損耗。

3、 我們空壓機的工作環境,白天與黑夜是不一樣的(一般白天打水泥,用氣量非常大,而晚上只車間用氣)。可通過plc根據用氣量的大小,自動控制輸出模式。我們空壓機因新、舊及生產廠家的不同,能效比有很大的差異。

根據不同的輸出模式優先使用能效比好的空壓機,達到節能的目的。

二、 改掉所有裝置同一標準供氣模式,根據不同裝置的用氣要求,利用壓差控制器和壓力調節閥,實施用不同的壓力分別給不同的裝置供氣。

節能原理:

根據調查,江邊打水泥只要0.52mpa的壓力就能正常執行,而生產車間卻要o.58mpa以上才能正常執行(此壓力是指管道終端氣壓)。

我們如果能夠利用壓差控制閥,給不同用氣裝置提供不同的用氣壓力,使其在保證正常執行的前提下,採用最低的氣壓工作,從而減少同一高標準供氣所造成的浪費。

三、 改善全廠8個水泥庫的除塵器,根據實際情況,增加一定數量的除塵器,提高水泥庫內壓力的排洩速度。

節能原理:

我們江邊船上的水泥用螺旋機打到氣幫浦,在氣幫浦中靠壓縮空氣吹到攪拌樓的水泥庫中。水泥輸送的速度與輸送管道中空氣的流量是成正比例關係,而流量與壓力的關係如下:q^2=h/gl其中q表示流量,h表示管道起點與終端的壓力差,g表示管道摩擦係數,l表示管道長度。

由上式我們可以看出,在摩擦係數與管道長度一定的情況下,流量與管道壓力差成平方比關係。由此我們可得如下結論:只要減少水泥庫內的壓力,就能增大壓差,提高流量。

而除塵器的作用就是排洩庫內氣壓。所以,改善除塵器工作效能,就能減少用氣量。

四、修理所有漏氣的用氣管道及用氣裝置,減少洩漏量。

此項工作貴在持之以恆,只要堅持有漏必治,一定能減少用氣量。

所須材料:

1、佳靈t-9系列160kw變頻器2臺

2、壓力感測器3個(要求壓力在0~1.2mpa,能輸出4~20ma模擬電流訊號,便於管道安裝)。可用中興牌,型號cs-pt300。

3、三菱fx2n-32mr系列plc1個,fx2n-16mr系列2個

4、三菱fx0n-485-adp通訊模組,及通訊功能擴充套件板3套。

5、三菱fx0n-3a模擬模組2個,fx2n-2ad1個。

6、壓差控制閥三個,除塵器根據實際情況定。(此項由機修師傅定)

7、電箱5個、電線、中間繼電器根據實際需要定。

要求: 因這方案影響面很大,牽連的裝置很多,為確保系統的良好、穩定運作,達到既節能又不影響生產的目的,我建議:系統的保養(包括變頻器、空壓機、除塵器、壓差閥等)及漏氣的治理整頓由專人負責。

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